我是一名来厂里好几年的学生,现在在豫光锌业一厂焙烧系统的中控岗位,2018年师带徒结对子,我的师傅是副工段长刘营。刘营曾经是一个优秀的班长,也曾获得过济源市的五一劳动模范。所以,能和劳模结师徒,我感觉很幸运,同时也很珍惜这样的机会。希望通过这次学习,提高自身的精细化操作及应急操作能力。
每月,师傅都会与我进行沟通交流,根据我欠缺的知识及操作薄弱环节,制定当月的学习计划。为了增进“师徒互动”,师傅刘营开展了讨论式培训,由我提出问题,然后我和师傅共同对岗位操作中的“疑难杂症”进行细化完善。
通过近一年的培训,我的指标意识、追根求源意识有了明显提升,对于发现的运行指标异常,能够在第一时间查找原因,并及时反馈排除。夏季之初,工段下发了新的泵房停电应急预案,我对于里面一字之差的新规定很是不理解,师傅刘营很耐心地给我讲解。他说,新方案要求“停料降风”,是为了避免炉内烧结,而旧方案中的“降料降风”,在一定程度上易造成炉内烧结。虽一字之差,但新操作更贴实际,也更有益于生产。
我知道,要做好一名中控工,需要胆大心细,“胆大”是在学习了各种应急预案后,能对突发情况拥有自身判断力,并能够果断有效处理。“心细”则是精细化操作,是安全操作,是节能降耗、提高产能的保障。
现在我的事故应急处突能力也有了明显提升,如突发性停电、设备跳闸、DCS系统故障、上料系统故障时,我能系统考虑前后影响,操作得更加自信,也更加得心应手。我还自己摸索工作经验。在一期系统检修之前,我遇到过上料系统故障,根据这个实际案例,我想起师傅教我的分类学习法。因此,我特别认真地分类学习了1#、2#皮带,3#、4#皮带及分料圆盘各种应急操作规程,还有停炉停机顺序等。
通过细分化学习,我很快改掉了一概而论的粗略操作法,操作更加地精细和精准。我可以根据实际情况,精准的停运设备,避免了设备空转,降低了电耗。
那天,我发现除氧器加热压力忽高忽低,及时报告给工段后,工段立即组织人员现场排查,后来通过查资料、请厂家技术人员讲解,最终通过改变加热位置及加热阀门的正确使用,成功稳定加热压力,降低了蒸汽消耗。而在日常的锅炉清灰、炉前吹炉时间段,在确保安全的前提下,我也常常会利用一些小技巧缩短缩风时间,降低风料比,最大限度地降低产能在此时间段受到的影响。
我在岗位上一天天的成长起来,这与劳模师傅的帮助有很大关系,在这里真心向师傅说一声:“感谢您,我的劳模师傅!”
(党春艳整理 范康康口述)