近日,设备维修中心三厂机加工车间将取断丝方法进行小改进,通过精磨细钻,解决车间一大难题,不仅提高生产效率,而且保质保量。
方法
垛式支架立柱活柱在井下使用过程中,降柱接头出现不同程度的变形、损坏,将螺纹头部断裂在活柱体中,且严重变形、锈蚀,使降柱接头无法正常取出更换。由于活柱材质硬,孔深110mm,M20螺纹有效长度55mm,并在圆柱中心线上,与活柱中心轴孔相通。采用传统取断丝方法,效率低,并且会损坏螺纹孔壁,造成降柱接头密封不严,出现漏液,跑水现象。
采用新检修工艺,精心磨制专用钻头,利用摇臂钻床将深孔中断裂降柱接头成功取出。由Ø12mm钻头定位初钻---精磨定制Ø18.5mm钻头进行扩钻---刃磨M20丝锥头攻螺纹---二锥丝锥修复,整个操作一次性修复完成,节省工位周转时间,使修复质量得到保证。
据了解,此次抢修任务中,垛式支架立柱活柱中,降柱接头断裂共55件,采用传统取丝方法,每件修复时间30-75分钟。整个加工修复工序不到20分钟,平均每件节省修复时间32.5分钟,预计提前四天完成生产任务,为垛式支架提前入井生产使用争得了时间。
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