诗化的语言,使你看出来:我依旧是少年。
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“轧钢大拿”王彦林:把自己打磨成一块好钢
◎王述杰
2020年底,安钢集团公司开展了“安钢大工匠”评选活动。经过一个多月的择优推荐,层层选拔,最终评选出影响力大、引领力强的10名同志获此殊荣,王彦林就是其中的一位。 王彦林是安钢集团第一炼轧厂的一名轧钢操作工。18年来,他在最普通的基层岗位上,凭借自己的真本事,硬是从一名技校毕业生成长为现在的“安钢大工匠”。 19岁那年,王彦林从安钢技校毕业后走进安钢集团,成为了一名维修电工。那么大家也许会问,学维修电工专业的他,怎么会与轧钢结缘呢? 2002年,安钢高线机组建成投产,王彦林便转岗成了一名轧钢操作工。让众多轧钢高手为之折服的是,王彦林很快就成了轧钢“大拿”,可谓是刚“出山”就升级到了“战神级”。然而,这背后的艰辛却只有王彦林自己知道,刚接手轧钢那会儿,虽然以前对轧钢主控台略有了解,但真正成为一名地道的轧钢工,还是让王彦林倍感压力山大。为尽快熟悉轧钢工艺,他一边翻阅大量的专业书籍对理论知识进行恶补,一边在生产实践中锻炼自己。用他自己的话说:“那是我职业生涯中的一个新起点,我要把它当成对自己的一种磨练,只有经过不断打磨,才能变成一块好钢。”结果,仅仅用了半年多时间,他就熟练掌握了高速线材生产控制系统的“秘籍”,很快完成从一名高级电工到轧钢操作能手的华丽转身。 但是,当一名合格的轧钢调整工并不是王彦林的目标,他想不断提升自己,增强解决生产难题的本领。特别是在企业效益下滑,生产成本居高不下的情况下,他立志要当一名工匠型人才,为企业降本增效作贡献。2007年7月,车间内犹如蒸笼,为寻找降低生产成本的突破口,王彦林不顾酷热,站在轧机旁,盯着近900 摄氏度的轧件仔细观察,最终发现减少热切可以降低生产成本。于是,他经过多次试验,成功把轧件切头长度压缩了5 厘米。仅此一项,每年就可降低生产成本50 余万元。 初次创新的成功激励着王彦林玩起了“高难度”。2014年,2 号主控台掌控着轧线上轧件张力的排布,特别是检修换辊换槽后,料型张力需重新匹配,若配合不当,在生产过程中很容易造成堆钢事故。于是,他凭借多年积累的经验,总结出设备检修后把粗轧、中轧、预精轧轧机张力分别增加3% 、2% 、3% 的操作方法。就是这个“神操作”,让高线产线张力失调事故降低了95% ,检修后第一支钢出成品的机率提高了95% 。并且,他的这个操作法也被厂部命名为“王彦林操作法”,在高速线材生产线全面推广,使用至今。 近年来,随着王彦林操作水平的不断提高,“轧钢大拿”的称号也被大家越叫越响,以至于慕名拜师学艺的人接踵而至。每当有新进员工,大家都争着要认他当师傅,而王彦林更是知无不言、言无不尽,手把手地指导学习。到目前为止,王彦林带过的徒弟已经有3 个人走上班组长岗位,1 人还成为车间技术员。 18年来,王彦林共取得创新成果5个,优秀操作法12个,为企业创造效益上千万元。而王彦林也先后获得中钢协“钢铁行业学知识标兵”、全国钢铁行业技术能手等荣誉称号。
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