行走在技术创新的道路上
——记郑煤电超化矿高级技师付锦英
参加工作30多年,他先后设计加工超高压单体支柱试验台、自制炮泥机等各类发明30余项,多次荣获郑煤集团小改小革技术创新成果奖,为矿井节支创效数百万元。他就是郑州煤电股份有限公司超化矿机修队队长、高级技师付锦英,先后获得过第二届郑煤十大工匠、全煤首届“煤机工匠”提名奖等荣誉。
参加工作时,在采煤队工作,付锦英就暗下决心做个一名技术工人。他坚持理论联系实际,下班后钻进宿舍如饥似渴地学习液压传动、支架维修方面知识,上班时,将学到的知识运用到实践工作中。不到三年的时间,他很快掌握了液压传动、支架维修方面的技巧,成为既有理论知识又有工作经验的技术骨干,相继取得了技师、高级技师职称。
1997年,他调入机修队,提拔为副队长。岗位的调整,角色的转变没有成为他学习技术的障碍,反而成为他钻研业务的动力源泉。2002年,超化矿新进了一台液压绞车,设备拉回来以后需要进行自行组装和试运行。可是这台设备配的只有原理图,没有组装图纸,厂家也没有来人,当时看着这一堆的零件可急坏了领导。他毛遂自荐,凭借着多年的工作经验,认真查阅相关资料,他带领职工一步一步查,一点一点连……,经过一个多月的努力,设备安装完成并一次调试成功,准时投入生产使用。
由于煤矿井下机电设备种类繁多,大小不一,设备较重,检修时人工往检修平台上搬运既不安全又不方便,费时费力。2012年2月,他观察现场,绘制图纸,查找资料,利用电机、万能转换开关、减速器和变频器等设备,采用传动原理,依照人体力学使其长、宽、高以及转盘旋转,设计加工了变频旋转检修平台,既提高工作效率、安全系数,又降低职工劳动强度。 从厂家购置的炮泥机价格高昂,且螺旋杆容易磨损。2018年6月,如何自主研制加工更实用的炮泥机摆在他面前。接到任务后,他开始琢磨,组织技术人员讨论研究,将报废的K3减速机进行修复,加工整套的底盘,再用设备自制螺旋杆,一台炮泥机就出炉了,使用起来既轻巧又方便。同时,他利用破旧电机之类的设备批量制作炮泥机,对出泥孔进行改进,使之可调整大小、直径,满足不同采面、不同直径所需炮泥的需要。 有付出就有收获。正是付锦英运用科技之手,不断革新设备检修操作工具,提高工作效率,为矿井稳定发展贡献挥洒着汗水。他先后获得过超化矿劳动模范、第二届超化矿力量十大人物等荣誉称号。(房金红)[ 此帖被fangjinhong在2021-10-30 15:50重新编辑 ]