热风班长唐纪学:改造一块砖省出3000万元(图2幅)
◎冯峰 姜智文
近日,山钢股份莱芜钢铁分公司炼铁厂3200立方米高炉完成大修,顺利开炉生产。与之前不同,此次的配套热风炉,临时更改了一个环砖设计,投运后热风温度较大修前平均提升50摄氏度以上,预计每年可降低成本3000万元左右。而提出这一方案的设计师,就是炼铁厂高炉二车间热风班班长唐纪学。
3200立方米高炉于2010年投产。随着服役时间的延长,炼铁厂的技术人员慢慢发现高炉配套热风炉的烧炉煤气、空气流量,由起初投用时的18万立方米每小时左右,逐步降低到9万立方米每小时左右。煤气、空气用量的减少,致使热风温度大幅降低,只能维持在1150摄氏度。而这降低的50摄氏度热风温度,严重影响着高炉的成本指标。
今年1月,3200立方米高炉开始大修。带着这一问题,在配套热风炉凉炉后,技术人员进入热风炉预燃室检查,发现室内烧嘴中间环砖发生位移,堵在烧嘴口处,致使烧嘴口变小。降低的50摄氏度热风温度,正是因此导致。
在研讨会上,有工作人员指出:“如果按照原设计图纸对预燃室大修复位,在今后的生产中仍然可能出现环砖位移堵塞烧嘴口的情况。只有对原图纸设计变更改进,才能彻底解决这个问题!”这位提出要修改原图纸设计的,正是唐纪学。
但是在紧锣密鼓的大修中,突击修改设计方案存在许多困难,不但需要争分夺秒进行,还要确保新方案100%可行。为确保大修进度,唐纪学及专业技术人员加班加点研究改进方案,经过仔细研究设计图纸和烧嘴结构,唐纪学创新性提出了“改变中间砖”的设计思路。通过在中间环砖上下两层砖的两个面上,加沟槽锁扣,把环砖禁锢住,确保环砖不能动,彻底解决砖块位移堵塞烧嘴的难题。反复推敲设计后,唐纪学同设计院和耐火砖厂家进行了沟通,得到设计院和耐材厂家的认可和赞扬。改造后,高炉日常提升风温50摄氏度至80摄氏度。此后,设计院还把这个方法,用于其他“卡鲁金”顶燃式热风炉的设计上,彻底解决了砖位移的难题。
“当前2号高炉也进入大修时期,我会继续发扬劳模精神,围绕高炉送风装置内部耐材经常脱落烧损问题进行攻关,对内部耐材进行改进更新,为今后高风温使用,和高炉降本增效提供有利条件。”唐继学坚定地说。
图1:唐纪学(左二)与工友在一起探讨技术难题
图2:唐纪学(中)为职工讲解设备工作原理