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主题 : 南钢3#2万制氧班组简介
王超离线
#又到一年高考时#回忆那三天,热啊热啊热啊,当时还是在7月~
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楼主 发表于: 2012-04-27  
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南钢3#2万制氧班组简介

管理提醒: 本帖被 于璟 从 经验交流 移动到本区(2012-05-01)
        南钢3#2万制氧班组成立于2008年2月,主要负责南钢3#2万制氧机组的运行及维护。班组的工作职责主要是组织气体生产,班组共有17人,其中女职工6人,工程师1人,获得国家级制氧高级工的有5人。班组职工以“没有最好、只有更好”为格言;以“建立制氧机先进控制示范基地”为愿景,多年来养成了优秀的职业道德,具备了良好的职业素质和创新的职业精神,是公司多年的标杆班组,2011年被授予南钢“卓越班组”称号、南钢“工人先锋号”称号和“南京市工人先锋号”称号。 ei5YxV6I  
  一、以人为本、强化安全管理:班组形成了“以人为本”的价值观,强化班组安全管理。班组树立了“不让任何一名班组成员受到任何形式的伤害”安全理念,定期进行安全知识培训,提高班组人员的安全意识和技能,在生产操作中班组人员严格执行安全作业标准,落实安全互保制度,实现了自机组投运以来安全事故为“零”的目标,班组人员也实现了从“要我安全”到“我要安全”的转变,多年来班组在南钢制氧厂年度安全知识、技能比赛中名列前矛。班组在日常生产操作中严格执行操作规程,并对岗位操作规程实行动态管理,2008~2012年3次对岗位操作规程进行重新编制,主要对改造后设备重新制定操作规程,并对原有的规程不合理的地方进行修改。班组一向重视设备的本质安全,定期对设备进行三级点检(包括日常2小时常规点检、专业周点检和岗长月点检),发现了氧气管网法兰裂缝、低温流程液氧泵小冷箱内部漏液等十多起重大设备故障隐患,有效了确保了制氧机连续稳定运行,并创造了南钢大型制氧机组连续运行19个月无故障的历史最好记录。 ^.A*mMQ  
  二、追求卓越、坚持科技创新:班组配合浙江大学和杭氧集团完成了国产制氧机第一套“自动变负荷先进控制系统”,此项目为国家级科技进步奖的项目。该控制系统在国产制氧设备中从未使用过,只有国外几家知名的气体公司有此经验,而且国外公司对此技术保护严格。因此可以说浙江大学和杭氧集团没有任何经验,而自动变负荷控制必须建立在手动变负荷基础上。生产不能受影响,这是上级下达的命令。3#2万班组在日常生产中既要保证正常气体保供,又要兼顾变负荷调试,难度很大。班组人员齐心协力,坚信国外企业可以做到的,我一定也可以。班组以班中骨干成立难题攻关小组,运用丰富的制氧专业知识和多年的操作经验,同浙大自动控制人员仔细分析原因,结合机组子系统多,操作复杂,相关参数耦合性大的特点,找出其控制关键点,并共同调整控制程序和优化参数,科学的制定了全系统的运行方案,摸索出一套大型制氧机组的变负荷操作调节控制系统,并为调试人员提供了大量而详实的数据和先进的控制思路。2009年5月,该项目通过了国家专家组现场验收,并得到了专家的充分肯定。班长秦海中参加了浙江大学组织的“国家发改委973课题”技术研讨会和杭氧集团组织“大型空分技术研讨会”,并在大会上做了“南钢自动变负荷系统介绍”报告。自动变负荷投用后,班组人员又对其不断进行优化和改进,加入了防止氮塞和液氮纯度不合格等事故预案,并在不影响产品质量的前提下逐步加快变负荷速度。目前南钢3#2万制氧自动变负荷先进控制系统主要指标(包括变负荷速度、变负荷范围、变负荷能力、变负荷可靠性)在国际上处于领先水平,其变负荷速度为2小时30%负荷,变负荷范围为45%,具有液氧、液氮产品全量转换功能,投用3年来没有发生过任何故障,系统稳定可靠。2011年班组和德国林德气体公司进行对标,发现南钢自动变负荷速度比国际一流气体公司—德国林德气体快3倍,而且变负荷功能和范围都要比林德公司优秀,而且该系统可直接运用于其它制氧机组。南钢3#2万制氧变负荷先进控制系统的研制成功在行业内引起了轰动,打破了国外气体公司对该技术的垄断。 =+iY<~8  
  三、团队合作、创新工作方法:班组有良好的团队合作精神,积极开展班组建设工作,定期开展班组集体活动,提高了班组创造力、凝集力和战斗力。班组提炼出“集缺优化法”、“换位思考法”、等班组管理方法,在公司内部得到推广。2010年、2011年班组摸索出的“内压缩快速开车操作法”、“提高氩气产量操作法”获得公司级先进操作法,优化了制氧机组运行指标,树立了标杆,2010年获得公司首届“岗位技能争优大赛团体冠军”。在工作中班组积极开展“三创六小”、“质量月” 、“劳动竞赛” 、“技能比武”等系列活动,增强班组活力。为适应企业不断改革发展的需求,多年来班组人员努力把班组建设成学习型,健全了班组员工学习机制,利用班组学习园地、岗位练兵、内外培训等多种形式,提高班组人员技能水平,特别是班组多年来坚持“师带徒”培训方法,通过师徒之间“我做、你看、你学习;你做、我看、我指导;我再做、你再看、你体会;你再做、我再看、你掌握”,让班中技术骨干带领班组成员快速有效地成长。班组健全了学习机制,建立制氧技术资料柜,通过“学习园地”、“每周一题”、“每月生产绩效分析”等多种形式营造班组学习氛围,努力建设“学习型班组”。 2008年到2012年班组人员在先后在国家A级刊物《深冷技术》、《中国气体大全》上发表了“南钢3#2万制氧变负荷操作与实践”,“ 南钢3#2万制氧极限负荷探索”,“南钢自动变负荷技术介绍”,“制氧机组变负荷经济性分析”四篇高技术含量论文,提高了班组在制氧行业的知名度。 qPPe)IM'Sc  
  四、注重节能减排、推动可持续发展:班组在生产中严格控制产品质量,树立了“质量是生产出来”的班组质量理念,在日常生产操作中严格控制好生产过程中的每一个环节和参数,通过质量过程控制的方法实现了连续4年产品质量合格率100%。同时注重节能减排和制氧机组经济性运行,班组根据用户用氧情况,对3#2万制氧机组实行变负荷操作,4年来1000m3/h以上的变负荷4200次以上,减少氧气放散3300万m3,节约电耗2000万度,创造效益1060万元。班组利用独创的“内压缩快速开车操作法”有效的缩短了约50%的开车时间,减少了无功生产的能源消耗,每年可节约生产成本50万元。由于钢铁企业的冶炼工艺的不断改进,使得钢铁企业用氧,用氮的比例由原来的1:1改变为现在的1:1.3,为了适应企业了发展,确保氮气供应,制氧厂提出了让3#2万制氧机组运行氮压机“一拖二”模式,班组组织难题攻关小组制定运行方案、编写操作规程、修改关键运行参数以及编制突发事故预案,使得这一运行模式顺利投用。该运行模式使得3#2万制氧机压缩送氮量小时提高10000立方米,解决了南钢用氮缺口,获得公司科技进步二等奖。制氧机组生产的液氧、液氮、液氩作为制氧机副产品有很大市场的利润空间,已成为制氧机组生产第二效益增长点。因此班组在做好生产保供的同时,积极促进副产品增益,班组利用3#2万制氧机组内压缩流程空分低温液体产量大的特点,统一操作思路和方法,不断对生产工况进行调整优化,最终摸索出冷量最大化生产运行模式,4年来共超产低温液体3200吨,为公司多创效益272万元。同时班组注重液体发放服务质量,及时和客户进行交流,了解客户需求,为客户提供了免费开水和开放浴室等服务。由于班组生产的低温液体产品质量好,同时量大(每天95吨),而且服务好,因此3#2万生产的低温液体得到了液体客户的青睐,使得南钢低温液体价格都要高于其他厂家价格,并成为周边市场低温液体价格的风向标。 S>oEk3zlw  
  目前钢铁企业由于产能过剩,正面临着市场的严峻考验,班组将按照公司和厂部的要求推行班组精细华管理,进一步完善和细化各项工作,努力把各项生产KPI指标做到极致。并通过班组的团队建设,不断提升班组的凝聚力和战斗力,让班组成员切实体会到“工作着、快乐着”的感觉,把班组建设成和谐、高效的团队。 QoYEWXT|g  
                                                           pA!-spgX  
     RRja{*R  
     e\6H.9=  
    秦海中
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