丛建杰:中专生成了自动化“专家”
来源:工人日报工具箱拎在左手,右手握着厚厚的笔记本。每天清早,威海仁昌电子有限公司职工丛建杰都要给设备“查体”,一排排自动化机械都是经他“培育”,细微误差,他总能第一时间察觉。
在徒弟李海涛眼中,师傅丛建杰俨然就是自动化领域的“专家”,“师傅这些年研发的成果,就是一个研究生也比不得”。
一个中专毕业生,凭啥能在“自动化”这个高端领域取得如此成就?“再难的问题也不怕,只要肯下苦工,总会有办法。”丛建杰朴实的一句话道出了其中奥妙。
曾经,仁昌电子从韩国进口了一批低温焊接机,由于电熔不匹配,一天就会烧毁三四个,维修费就像无底洞,大家打算放弃这个“烫手山芋”。
这个难题却激发了丛建杰的斗志,经过反复试验,他在电熔后增加了一个线路板,成功解决了电熔的充放电问题。
类似的“小改小革”丛建杰做过很多。2019年,企业连续出现不合格产品,拿着被退回的产品,大家心里很不是滋味。刚开始,丛建杰也是一筹莫展,他把产品拆开组装了几十遍,才发现是里面的金属片被磁铁吸住发生偏移,于是他更换改造设备,这种不良品终于彻底消失。
丛建杰的这种“死磕”精神在公司闻名,为鼓励这种创新创造精神,公司工会在车间专门创建了以他名字命名的“丛建杰创新工作室”。有了自己的“根据地”,丛建杰的创新热情更加高涨:通电检查机4月23日完成,节约费用13万元;DISC摆放机5月10日完成,节约费用2万元;CAP注胶5月17日完成,节约费用6万元……
丛建杰创新工作室内的白板上,密密麻麻地记满了团队的创新项目。截至目前,工作室在丛建杰的带领下共攻克和解决300多项生产技术难题,创效2000多万元。
最近,丛建杰又在忙着一项新的创新成果—电阻压缩注胶机,只见在机械臂的操纵下,小小的温控开关随着机器起伏上下翻腾,不到一分钟,成品新鲜出炉,有了这个“法宝”,注胶工人由5人缩减到1人,效率却提升了5倍。
让丛建杰更加自豪的是机械的精准度,“注胶量精准到1毫克,基本不会有外泄、黏连的情况发生,降低了产品的不良率。”
作为韩资企业的仁昌电子初来中国建厂时,仍然延续韩国生产模式,一条生产线上有数十位工人,生产效率迟迟不能提升,产品大部分是人工组装,误差大、不良率高,在国际市场上沦为了低端产品,丛建杰心里始终憋着一口气,“我要证明咱中国的产品比外国的强。”
一帕一帕调整气压、一丝一丝缩小针头粗细、一秒一秒缩短注胶时间,凭着点滴功夫,丛建杰用了7个月的时间进行了80次试验,才将电阻压缩注胶机的精度拿捏准确。
为提高生产效率,丛建杰把繁琐的人手组装改为自动化机械作业,把温度检查、阻抗值检查、耐电压检查整合到一台自动线,原本的多人作业成功缩减到一人操作,产能提高50%;研制的剪PIN机,将四、五十人的用工量压缩到5人;将CAP打印机由手动改为自动,提高效率25%。
眼下,电阻压缩注胶机即将投入使用,更精致的“中国制造”将走向国际,“我的创新不会停止,还会有更多的‘发明’投入使用,相信未来我们的中国制造、中国创造都是一流的。”丛建杰信心满满地说。
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