节约“达人”解培虎的“降本经”
解培虎,山能肥矿集团曹庄煤矿维修加工中心矿用材料制作车间副主任,1973 年10月生人,中共党员,今年来,他立足岗位发挥技术革新优势,节约创效200余万元。
节约创效 颗粒归仓
“节约就是效益、省下就是赚下。”解培虎立足企业转型发展,从点滴做起,牢固树立“过紧日子”思想,“抓大不放小”,严细节、抓细微、算细账,努力从“指缝间”抠“效益”。针对维修加工中心实际,解培虎开展“颗粒归仓”降本增效行动,不论是设备管理、车间定制化,成品出入库,严格考核兑现,对锚杆、托辊、锚盘、钢带等15项“小指标”进行了精细管控,并将各项管控标准和措施细化到班组、岗位,加强跟踪管理。抓修旧利废力度,坚持能自修的不外修、能修复的不报废,对回收的旧托辊,旧牌板,旧螺丝,旧锚杆等旧料按照工艺标准、质量要求进行翻新加工;废弃的各种油脂,做成缩径机再利用,对更换下来的小零件、小配件做到90%以上的再修复再循环使用,为企业节约资金80余万元。
维修设备一
技术革新 催生大效益
解培虎发挥技术优势,优化生产工艺,扎实推进岗位创新创效。锚杆缩径是锚杆加工成品的重要工艺环节,但是在生产过程中锚杆与缩径套直接磨损,影响质量,先前使用滑石粉进行润滑,但是使用此润滑方式,导致缩径套、滚丝轮损坏率高,使用周期缩短,从而增加了主要部件的投入,制约生产效益。针对这一问题,解培虎现场悉心研究缩径机工作原理,分析锚杆加工工艺和参数,确立了将锚杆缩径机由原来滑石粉润滑改造为液压油滑润的方式。经过一番研究,他们在缩径机底部加装储油池,上端安装油盘和过滤装置,利用油泵实现润油路循环使用。同时,运行过程中,采用井下机组废弃润滑油,降低成本提高了效益。据悉,今年来,解培虎还对锚杆生产线技术改造,通过数据验算得出了最佳运行状态,不但锚杆质量有了保障还延长了生产线的寿命;对生产线气动系统进行了改造,利用井下风压并到气动系统形成一用一备两套风压系统,降低车间电费;制作锚杆掉头设备,改变了锚杆打包时捆扎不结实问题,提高了生产效率,各项技术革新年创效近百万元。
成本管控 立足源头降本提效
解培虎聚焦成本管控目标,以“层级自主管理”为抓手,实行分级归口管理和全面预算控制,建立“人人有指标,项项有考核”的目标成本责任分解体系。立足内部挖潜,建立“全员、全过程、全方位”的成本控制机制,努力找准突破口,严抓成本管理,建立健全材料管理档案,并根据车间每月上报的材料计划,将旧料合理投入到生产中,保证每一项投入都有账目可查、有人负责,减少了材料消耗和新材料投入。同时,利用市场机制,把各项经济技术指标全部定性、定量细化分解到班组及个人,实现以量计资、以件计资,奖惩一律兑现到个人,激发了员工立足岗位节约的积极性,进一步扩大节支降耗范围,提升了生产经营质量,实现节支降本目标,形成人人发力、全员参与、凝心聚力的转型发展良好局面。今年来,维修加工中心回收复用创效100万余元。
文//图:夏秀华 “节约就是效益、省下就是赚下。”
页:
[1]