ttsjzzy 发表于 2021-1-25 15:42:46

炉前“老粗”算细帐

炉前“老粗”算细帐文、图/张转移
“扔了吧,太短了!“
“不能扔,焊上,还能用……“
在炼铁厂2号高炉炉台上,两位师傅正你一言我一语的“争执”着,原来,一个炉前师傅嫌弃那一小节钻杆太短,准备扔掉,炉前大班长杨保龙不舍得,让继续焊接使用。
这样类似的情景,其实每天在炉台上并不鲜见。二高炉炉前平台南侧就整齐的码放着一根根钻杆,在杨保龙的带领下,笔者观察了这些钻杆,这些钻杆每根4米多,从钻杆的表面可以明显看出,他们都是不新的,因为每根钻杆都有拼接的痕迹,有的是两根焊在一起的,有的是三根拼接的,笔者还从几根钻杆上看到了三四个焊接的痕迹。
在提升年中,炼铁厂各高炉的炉前“老粗”们除了出好铁,还主动算起了账,把降本增效工作做得风生水起。
杨保龙,是一名已经在炉前工作了32年的老党员,他虽然文化不高,多年的高强度、快节奏的炉前劳动,使他有着炉前人特有的特征,外表看起来有点“粗”,可他要是算起账来,一点也不会输给那些会过日子的“家庭主妇”。
一个钻头45元,算是备件里的“便宜货”了,可杨保龙还是嫌“贵”,舍不得用,能用什么更便宜点的代替开铁口不?他苦思冥想不停地琢磨,发现废料堆里的有一些废旧的螺纹钢头,这个“老粗”忽然眼前一亮,这可是“白捡”的。说干就干,大家把螺纹钢头收集起来,用气焊削尖,焊接在钻杆上,开铁口时,先用钻头开口,开到一半,把钻头卸下来,换上“螺纹钢钻头”接着钻,以前一炉铁要用几坏几个钻头,现在一个钻头能开两三炉铁。这“白捡”的钻头替代品一下子可节约了不少成本!
炮泥是炉前人员日常出铁的堵口消耗品。“炮泥不能将就,好开口,耐冲刷,抗渣性强,才是好炮泥,达不到要求的炮泥,我们坚决不用!”一吨好用的炮泥大概3400元左右,好炮泥怎样用好?杨保龙和笔者算起了账:现在的炮泥大都是吨铁承包,首先要提高铁水产量,然后是在炮泥操作上做文章。操作炮泥是一项技术活,既要经验丰富,又要细心,比如,铁口深度在2米左右,用16—18块炮泥比较合适,但泥炮里一次能装50多块炮泥,而且是随用随补充,打的量就不好控制了,打多了,下一炉铁口潮,开口就会冒黄烟,放火箭炮,污染环境还造成炮泥浪费,打少了,开口机钻不动,浪费钻头,影响出铁。怎么确定这个量!杨保龙的秘诀就是——数数,深度2米的铁口,打泥时,心里默默数7个数就可以。通过观察,笔者发现杨保龙心里默念的7个数字,就是钟表上秒针跳动7下的时间,原来这个“老粗”把打泥量精确到了秒。一个月,二高炉的炮泥用量就是在这些炉前“老粗”们的数数中省下了14吨。
还有什么能降成本的呢?保温灰他自然也不会放过。以前为了防止铁水表面结块,铁罐里、主沟里都要撒些保温灰,现在为了节约成本,像杨保龙这些炉前“老粗”们只舍得往铁水罐里撒,主沟里却不舍得撒了,主沟里省下的保温灰是要靠他们的责任心和辛苦付出来弥补,一炉炉铁死盯死守,及时清理。同时,在满足生产需要的情况下,他们把每个铁罐抛洒保温灰的量由原来的5-6袋减少至3-4袋。
降本之路虽艰难曲折,但思想决定行动,在炼铁厂,各高炉炉前的“老粗”们都开始过上了精细的日子,算起了日常成本的细账,这些细小的成果一定能够汇聚成大惊喜,让炼铁的降本增效之路越走越宽。
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