“创新明星”刘金龙:遇见难题见招拆招
“创新明星”刘金龙:遇见难题见招拆招◎侯化成 王启申 孙志海
“刘厂长,您发明的这个焊接‘机器人’太好用了,溜槽修复效率提高了2倍,可把我们解放出来了。”3月15日,山东能源鲁西矿业唐口煤业公司铆焊班副班长郗磊一把拉住刘金龙,迫不及待地汇报溜槽改造后的效果。他说,“不到一个月的时间,修复了34节溜槽,以每节溜槽4万元计算,这就省下了136万元。”
刘金龙是山东能源鲁西矿业唐口煤业公司机厂厂长、高级工程师,是“刘金龙创新工作室”的负责人,也是员工心中首屈一指的“创新明星”。前不久,他到现场检查,无意中听到铆焊班副班长郗磊抱怨:溜槽修复进行耐磨附层作业时,受溜槽高度限制,焊接时作业人员只能将焊枪伸入不到16厘米高的溜槽上下夹层内作业,劳动强度大、工作效率低,而且当底板磨损严重时,他们就束手无策,只能外委施工。
面对基层员工提出的问题,刘金龙记在心上。他多次到现场查看,寻找解决方案。经过细致思考,他创新性提出“利用管路焊接机改造溜槽焊接机器人”的建议。他带领技术人员通过调整废旧管路自动焊接机高度,将其放置在溜槽夹层内部,并借助内窥视镜,对溜槽内部进行“胃镜”窥察,配合遥控操作进行定位焊接,实现了对溜槽底板表面的耐磨敷焊。
“我喜欢琢磨生产中遇到的技术难题,看着自己的想法变为现实,产生效益,就觉得所有辛苦都值了。”刘金龙说。记得刚参加工作不久,机厂为了降本增效,开始自己做支护锚索线加工。当时遇到一个“卡脖子”问题:当锚索线截割到30~50条时,电机就会发热,截割速度快一点,就容易烧坏电机。
当众人怀疑支护锚索线加工能否进行下去时,刘金龙自告奋勇,查找原因,他每天“泡”在现场。有一天,他看到现场的一台采煤机电机,可以通过水冷循环进行冷却,深受启发,急忙找来一台废旧的采煤机电机水冷系统进行拆解,研究其工作原理。大胆对锚索线切割电机定子线圈进行改造,让其形成腔体,再利用腔体两端输入输出冷水,使整个腔体形成一个“冷循环包”,再把整个电机镶进冷循环包里,彻底解决了电机发热的问题。“这台电机改造后,3年都没有出现任何故障。”刘金龙自豪地说,“切割锚索线,切多少,切多久,我们说了算。”
尝到创新甜头,刘金龙更加坚定了走技术创新路子的信心。他针对电缆维修过程中,使用人力拖动查故障的方式,占用人员多、劳动强度大、拖移速度慢等问题,创新发明了《铺放式电缆拖移装置》;针对设备维修时,加热拆卸齿轮或轴承容易损伤设备及容易烫伤人员的问题,创新发明了《一种用于fland减速机对轮及部件的重型过盈配合拆装装置》,这些创新项目,都获得了国家发明专利。
《煤仓自动智能型矿井煤仓存储量测量装置》是刘金龙结合生产实际发明的一项专利。为了解决操作人员及时准确了解仓位情况的问题,面对红外线、超声波、雷达等测量设备可靠性低、维修工作量大、成本高、慢速绞车低位触发动作不灵敏等制约生产的瓶颈难题,刘金龙绞尽脑汁,先后采用了丝杆、弹簧、伸缩带等方式进行实验,但均以失败告终。
有一天,煤质发运中心邀请刘金龙为员工们授课,他在工作台上看到了称重用的天平,忽然灵光一闪:能不能用重力平衡感应装置作为慢速绞车触发器呢?授课结束后,刘金龙顾不上吃饭和休息,立即跑回办公室开始设计,制作出重力平衡感应装置,现场实验效果非常好,不仅实现了煤仓煤位的精确定位,还降低了成本。现场参与实验的机电副总经理王辉不禁向众人夸赞道:“搞创新就要像金龙一样,坚持不懈,不要怕失败,只要有足够的信心和毅力,就没有解决不了的困难。”
2012年,“刘金龙创新工作室”成立后,刘金龙的创新成果更多了。他带领成员先后完成了《矿井电缆故障高精度检测装置》《电动机定子抽线装置》等创新改造项目。个人累计获得国家发明专利7项,实用新型专利20项,地市级以上奖励一项,上级公司创新奖3项,多次被评为公司创新先进个人、创新能手、劳动模范等,还先后获得鲁西矿业优秀共产党薄⒅泄煤炭?峒寄艽笫Φ热儆?坪拧�
有人悄悄问刘金龙:“获得这么多创新成果,有什么诀窍?”
刘金龙笑着说:“遇见难题,见招拆招。”
刘金龙深知一个人的力量是渺小的,他把自己这些年的创新经验进行了总结,采用“抓关键、抓重点”的培训方式,率先针对班组长和业务骨干开展传帮带活动。每周利用凑头会时间坚持开展业务交流或创新授课,让班组长和业务骨干积极参与到创新课题制定和创新研究中来。通过“以学促知、以干代练”,不断优化人才创新和培养激励机制。设立了“月度提案奖励”,采用市场化收购的方式,收集员工工作中的金点子、好想法,并在各个班组成立创新小组,积极推动全员创新。2023年,收集各类提案近3000余条,现场实施200余项。
陈清是一名新入职员工,半年时间,他就从一个门外汉成长为一名“创新达人”。针对除锈机除锈费时费力的现状,刘金龙鼓励和指导陈清对原有管路除锈机进行改造,通过链条传动、加装自动上料和卸料装置等创新举措,不仅使除锈机除锈效率提高了3倍,还大大降低了岗位人员的劳动强度。刘金龙将陈清的创新项目命名“陈清除锈法”,并给予了500元的创新奖励。陈清说:“我的创新热情一下子就被点燃了。”
2023年,在刘金龙带领下,团队成员通过创新维修支护单元工艺流程,维修支护单元近200个,节约外委费用400余万元,实现采掘设备改造自修创效1430余万元。
近日,刘金龙又和防爆开关闭锁较上了劲,针对井下防爆开关闭锁无法真正“上锁”,存在安全隐患的问题,他又创新出了防爆开关“闭锁盒”。
“创新之路只有起点,没有终点。”刘金龙说,今年他打算针对高强锚杆快速修复、云管理数控设备代替人工设备、滑轮和挂钩防脱装置等问题,带领员工们进行创新研究,为持续改善现场作业环境和工作质效贡献力量。
图片1:刘金龙(右二 )给员工授课
图片2:刘金龙(中)研究水冷电机工作原理
图片3:刘金龙(左一)在现场解决生产问题
图片4:刘金龙(中)解决液压支护问题
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