dongzi 发表于 2024-5-28 22:36:45

技改赋能 三十年老厂“焕新颜”

机组可利用率提高 每年间接创效近千万元

全媒体记者梁鸿杰 通讯员马宗鹏 黄昉

  近日,广州抽水蓄能电站(以下简称“广蓄电站”)最后一台机组——3号机组励磁系统、发电机变压器组保护(以下简称“发变组保护”)顺利通过国产化更新改造后的试运行检验,各项数据指标均优于前。这标志着南网储能检修试验分公司历时5年的广蓄电站全厂励磁系统、A厂发变组保护共计12套设备的国产化升级改造工作圆满收官。

  因需而动

  消除设备的“顽症痼疾”

  广蓄电站是我国自行设计和施工的首座高水头、大容量抽水蓄能电站,有着国家抽水蓄能行业“黄埔军校”的美誉。电站分A、B两厂安装8台30万千瓦抽水蓄能电站,1993年12月首台机组投入商业运行,迄今已有31年的运行历史。

  抽水蓄能电站中的励磁系统和发变组保护,都属抽水蓄能机组的核心控制系统,其中,励磁系统承担着电压和无功功率的调节任务;发变组保护时刻监视机组运行状态,异常时采取相应的安全保护措施,保障发电机组主设备的安全。

  鉴于存在的诸多不足,2019年10月,南网储能修试分公司党委决定对广蓄电站全厂8台机组励磁系统、A厂发变组保护进行整体更换,成立以技术、技能专家为骨干的项目改造组开展国产化升级改造工作,将其更换为新型、成熟、运行稳定可靠的励磁和保护系统。“本项目改造工程量大、持续周期长、拆接线复杂、风险高。以一台机组发变组保护改造为例,工作范围涉及中控室到A厂发变组保护、励磁、监控等40余个盘柜,敷设和抽取电缆在400根以上,现场执行二次措施200余项,解接线在4000根以上,全部保护定值需重新整定校核。”改造项目总负责人、修试公司电气二次检修部副总经理陈强介绍。

  知难而进

  打破改造实践面临的堵点

  “抽水蓄能机组工况复杂,励磁系统与其它系统的交互信号各不相同,这为改造过程增大了难度,此前还没有国产化抽蓄机组励磁系统改造经验可以借鉴。”项目负责人聂航、朱明岗回忆,为此,改造工作组多次与厂家、设计院探讨研究。在设备监造过程中,项目组针对控制逻辑、制造工艺、设备选型等问题,提出修改性意见249项。在出厂验收阶段,改造工作组梳理国内电厂励磁系统故障案例441个等。

  而在发变组保护方面,原阿海珐保护装置内部工况判别逻辑、开入开出信号与国产化保护装置存在巨大差异。4台机组发变组保护改造期间新敷设电缆多达1280根,敷设长度达到45000米、解除旧电缆线芯39200根、拆除旧电缆1140根。改造过程中必须确认保护装置的每一条跳闸回路和控制回路作用,决不能因为错接、漏接任何一个回路端子导致保护装置误动或拒动。

  发变组保护改造项目负责人文铭说:“改造项目组在每台机组发变组保护改造工作均连续奋斗40天,累计4批次160余天扎根一线,足迹遍布厂房内各个角落,扎实有效地推进改造期间各项工作,突破改造遇到的各种堵点、卡点。”

  向新而行

  推动设备产能持续提升

  据修试公司电气二次检修部总经理李德华介绍,5年设备更新改造的历程也是新质生产力锻造的过程,广蓄电站全厂励磁系统和A厂发变组保护国产化升级改造后,系统运行可靠,机组非计划停运时间减少,提高了机组可利用率,据初步测算,每年间接创效近千万元。

  广蓄电站运行30多年来累计发电超726亿千瓦时,安全启停超过25万次,节约标煤消耗892万吨,相应减少二氧化碳排放约3274万吨。据不完全统计,近年来,广蓄电站8台机组设备改造比例超50%,“我们不仅高质量完成广蓄电站8台机组励磁系统和A厂4台机组发变组保护改造任务,还重点在7号机组开展全国首台‘芯片级’自主可控励磁系统研发,2023年初成功投运并通过科技成果鉴定,核心技术达到国际领先水平,自改造以来,设备整体运行稳定可靠,继电保护正确动作率保持100%。”陈强说。
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