我与班组共同成长
我与班组共成长——记青岛地铁9号线1标01工区高品质混凝土班组成长的故事我的名字是蔡前红,1980年生人,在人生过去的40多年里,工地的生活大概占了我生命的三分之一,可以说我的生活和工地生活已经紧密的联系到一起,难以分割。而作为一名分包单位的管理人员,在过去的一年中,颠覆了我十多年对工地的认识,也真正的让我学到了之前没学到的知识,真正的提升了自己,也让我对本职工作感受到了荣誉感和认同感。自2023年进场以来,不断学习青岛地铁班组建设相关知识、理念,于2023年7月同项目两进人员一起把我们的高品质混凝土班组创建了出来,从刚开始的懵懵懂懂,到后来的不断完善,成为示范班组,班组全体成员一路走来,我们不断成长。
在初期,我们发现主体结构的混凝土施工质量存在一些缺陷,主要表现为表观裂缝、局部气泡、错台、麻面等。针对出现的问题,我们以班组为单位,不断研究讨论,每次浇筑后由项目两进人员组织一起召开复盘分析会,拆模时,振捣责任人共同见证拆模,邀请专家分析原因,逐步逐项查找原因、解决问题。我们从养护、振捣、浇筑过程控制等多个方面进行了深入研究,针对脱模剂我们试验比选了6种,并联系邀请脱模剂厂家现场实地指导,并由我们班组的两位女工同志专门负责脱模剂的涂刷,班组一起举手表决专门的脱模剂涂刷小立法条目,解决脱模剂这一因素对混凝土表观质量的影响。振捣一直是影响混凝土质量的关键,为做好振捣工作,我组织班组振捣人员进行技能比武,看看谁的水平最高,项目两进领导也安排专家对我们进行培训,我们班组几名振捣的老师傅都跟我说,在青岛地铁真是把以前没想到的、没注意的、不会干的都干遍了,也真正的学到了东西、提升了自己,感觉自己的工作是重要的,地铁的建设与我们的努力密不可分,提升了认同感荣誉感。通过不断地努力、尝试、提升,我们班组最终成功地将主体结构混凝土实体质量的表观裂缝数量从6~7条降至1~2条,局部气泡数量从7处降至4~5处以下,基本消除了错台、漏浆、烂根等缺陷,有效地提高了海西村站主体结构混凝土的实体质量。
同时,在施工过程中,我们也采取了一系列过程控制措施来确保混凝土结构的质量。首先,混凝土浇筑方面,在侧墙浇筑前,我们先用砂浆铺底,保证铺底厚度大于5cm,每隔2m 设置一个下料口。我们还调整了下料口处的拉钩布置,确保接长泵管能够顺利下放,下料高度被控制在50cm以内。我们还定制了5m长的软管,以避免硬质泵管对侧墙钢筋造成扰动。混凝土浇筑时,分层浇筑及振捣,分层厚度约40-50cm,利于混凝土中气体的排出,现场采用设置振捣棒及PVC管上胶带标记进行量测,控制分层浇筑振捣厚度,控制振捣时间满足要求。
其次,混凝土拆模方面。当夜间温度较低,我们会用棉被覆盖模板表面,以保持温度。我们会尽快完成钢模板的拆除,以避免钢模板散热过快导致裂缝的产生。拆模后,我们会立即铺设薄膜并配合棉被进行保温保湿养护,以确保混凝土的质量。创新采用了1托4高频振捣棒、智能恒温恒湿养护系统等高科技助力混凝土施工,班组改进了止水带固定夹具、便携式平板振捣器,利用模板布、水能量养护膜等小工具小措施提升实体质量。
通过不断努力,在施工过程中想办法、出主意,群策群力,提炼总结,总结出6大类,58项控制要点。从混凝土原材的管控,到混凝土浇筑的全过程管控,我们班组全员从细节入手,逐步解决问题,提升质量。通过培训及小立法激励,不断的开展三星评比、技能大比武等活动,我们班组全员从被动变主动,自主提升自身技能水平,脱模剂涂刷效果显著提升,涂刷均匀到位,避免了脱模剂涂刷对外观的影响。班组振捣工通过一次次的摸索、培训、技能训练,着力控制振捣时间、上下层振捣交界处理,表观气泡由原来的10多处每平米,减少到10处以内每平米。原来容易出现的烂根情况,通过班组一起研究努力,从矮边墙平直度的线形控制,再到施工缝方管控制措施,增设6cm宽双面胶条等措施,有效避免了侧墙烂根情况。模板的试拼装、编号,过程中的检查、校正,模板拼装的小立法激励措施,有效的将拼缝错台由原来的5mm、6mm,降低至1mm、2mm。采用混凝土质量控制相关措施,有效提高了混凝土结构的质量,并提高了班组凝聚力,从根本上提高我们班组自管自治能力,在2023年度,海西村站高品质混凝土班组建设初见成效,先后通过线路示范班组、集团示范班组、中安协班组验收,现场实体质量得到有效提升。
过去一年,我们班组取得的成绩离不开项目两进人员的关心和帮助,离不开班组全体成员的共同努力,接下来我将带领班组全员持续开展班组建设工作,坚持“两进三环四管五保”工作主线,着力提高班组成员的素质和能力,全面提升班组全员参与度及认同感,抓好两进人员对班组建设工作的落实、提升。同时,我们将不断探索和创新班组建设的新思路和新方法,推动青岛地铁班组建设工作再上新台阶,为实现建设一流地铁目标,确保主体结构混凝土内实外美、不渗不漏,贡献自己的力量。
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