乌弄龙电站运维四班班长安振的心病消除了
◎陈智
经过华能澜沧江公司乌弄龙电站运维四班的不懈努力,1号发电机集电环的温度终于得到了有效控制。监测数据显示,碳刷温度由之前的平均110摄氏度降至75摄氏度左右,设备运行的安全风险显著降低,运维四班班长安振一颗悬着心终于放下了。
2023年12月底,乌弄龙电站的监控系统突然发出警报,提示1号发电机集电环温度异常升高,部分碳刷温度高达110摄氏度接近安全警戒值。安振知道,《水轮发电机运行规程》明确规定,集电环温度保持在80摄氏度左右时,氧化膜保护层才易于形成。温度状况一旦超出正常范围,将导致碳刷发热打火,严重时导致停机,如遇汛期,导致弃水,可能造成直接经济损失500万元以上,属于二级重大隐患。
电站领导和运维部门领导第一时间赶到现场,与运维四班一起分析情况并制定应对措施,组织对1号发电机集电环与碳刷进行全面检查。他们深知,每一分每一秒的延误都可能加剧隐患的严重性,因此必须争分夺秒,迅速查明原因并采取措施。
安振带领运维四班成员对1号发电机集电环及碳刷系统进行了细致入微的排查。他们利用专业工具对碳刷进行测温、测电流,发现温度高的碳刷存在电流不稳定、分配不均匀的问题,均流性极差。同时,集电环表面并未形成应有的褐色氧化膜,反而覆盖着一层黑色的污染层,这大大增加了碳刷与集电环之间的接触电阻,成为导致发热的直接原因。
为了更准确地定位问题症结,运维四班进一步分析了集电环的运行环境和工况条件。他们发现,机组运行过程中产生的油雾和空气中的粉尘容易在集电环表面沉积,破坏氧化膜的形成,进而加剧发热现象。这一发现为后续的隐患整治工作提供了重要依据。针对排查出的问题,运维四班迅速制定了周密的整改方案,并立即付诸实施。
运维四班采取了四项关键措施,即采购专用集电环打磨工具,对集电环表面进行了全面打磨,成功提升集电环的光滑度,确保碳刷与集电环的紧密贴合;用厚度精准的环氧片作为标尺,对碳刷刷框与集电环之间的间隙进行统一调整,并对刷框中心与大轴中心的偏离进行了调正,确保碳刷受力的均匀性;运维四班在每台发电机的滑环室顶罩上开设通风孔,并优化碳粉回收装置的排风系统,有效改善集电环室的通风条件,降低环境温度;创新性地引入油气分离器,通过改造现有设备,在上导油盆盖板外圈开孔焊接油气分离器,成功地将上导油槽中的油气分离并排出,从根本上解决了油雾污染集电环的问题,为氧化膜的形成创造了有利条件。
“经过38天的整改,班组成功处理此次重大问题隐患。”安振说,几个月来,他们跟踪这一重大问题隐患的整改情况,检查做到重大问题隐患及时清零;加强技术培训和学习交流,不断提升团队成员的专业素养和应急处理能力;持续优化设备运行管理流程和制度建设,确保各项安全措施得到有效执行和落实;加强与生产厂家的沟通合作,共同解决设备运行中的技术难题和安全隐患。
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