18人保供热面积3960万平方米,2600天零事故!
【安全管理标准化班组创建活动专辑】▷创建经验◁编者按 班组18人负责4台300兆瓦汽轮机本体、调速及30台供热设备的点检维护、等级检修,保供热面积3960万平方米,该如何保障安全运行?班员面临有限空间作业、动火作业、高处作业、临电作业风险,又该如何保证班员安全?陕西能源电力运营有限公司渭河项目部汽机主机班以“5831班组安全屋”为指引,探索出“辨识作业风险,管控安全风险措施:持续开展班组科技创新,提高经济效益;开播班组家庭视频,打好‘亲情牌’”的模式,实现“三零”安全目标,被中安协评为2024年度安全管理标准化一级班组。陕能电力运营渭河项目部汽机主机班18人保供热面积3960万平方米,2600天零事故! “5号-1供热循环水泵故障,请尽快处理!”1月28日,全国人们沉浸在除夕的团聚中。18时5分,坚守岗位正在陕西能源电力运营有限公司渭河项目部5号机12.6米汽机平台巡检的汽机主机班班长詹泾永手机铃声突然响起,话筒里传来焦急的声音。“收到,马上处理!”手拿听音棒、测温仪的詹泾永放下电话,带领3名值班人员火速赶赴故障现场,很快就诊断出5号-1循环水泵轴承破损。渭北大地朔风凛冽、寒气阵阵,幽深黑暗的通道内,冷风呼呼地直灌。“办理工作票、拆卸泵体、更换轴承。组装泵体、连接对轮、试转运行……我们能在新年零点钟声响起时抢修完毕,得益于创建安全管理标准化班组。”詹泾永介绍道。汽机主机班现有成员18人,其中陕西省技术能手1名、各类工程师6名、大专及以上学历9名,主要负责渭河发电有限公司4台300兆瓦汽轮机本体、调速及30台供热设备的点检维护、等级检修等工作,维护的机组年发电量50余亿度,供热区域辐射西安市北郊、西咸新区、咸阳市区等,全年供热面积3960万平方米,供热量1200万吉焦。班组以安全管理标准化班组创建活动为契机,探索出“辨识作业风险,管控安全风险措施:持续开展班组科技创新,提高经济效益;开播班组家庭视频,打好‘亲情牌’”模式,班组安全基础持续夯实。 辨识作业风险42项,制定管控措施46个提前10天完成更换供热用高背压通流转子 “你好,请出示您的出入证并进行登记。”2024年10月20日,在“5号机高背压通流转子更换”标准化作业现场入口处,值班人员正在核查进场人员资格,进行登记。“请将您的手机、钥匙等物品放进储存袋,确认没有携带其他物品,方可上缸工作。”在汽机上缸入口处,值班人员进行二次检查登记。这是汽机主机班创建中执行团标《安全管理标准化班组评定规范通用要求》“作业前准备”的一幕。“创建前现场过程控制低效、现场管理无序,窝工返工现象频发……”回想起创建前的现场情形,班组安全员汪子昂记忆犹新。班组创建伊始,恰逢渭河发电5号、6号机组即将到达服役年限,主机班积极配合渭河发电和哈汽对5号、6号机组进行高背压通流改造为机组延寿,即在供暖期将发电用低压纯凝转子,更换为供热用高背压通流转子,以满足西安北跨发展北郊地区供热需求。这项工作在陕西省内尚属空白区,在全国也仅有20台机组进行转子更换,在汽机检修领域属于A级检修,常规需要40天工期。“供暖属于民生工程,是政治任务,是我们义不容辞的责任!”詹泾永毅然接受光荣使命时说。开工前,他们召开四次专题会,研判影响工期的难点、堵点,制定专项方案,各项任务都做到风险可控。班组从学习“5831班组安全屋”模型中作业行为管理、作业过程控制、作业现场管理、标准化作业要点,指派陕西省技术能手、班员陈涛牵头完善《转子更换技术标准》,规范《更换转子“四措两案”》,完善《三级验收制度》,为后期的工作提供标准;推行“轮值安全官”举措,每日安排一名员工担任轮值安全官,深入施工现场,作业前检查安全措施、安全技术双向交底落实情况,作业中进行反“三违”纠察、监督工作负责人作业风险管控落实:梳理46项操作规范,细化到工作的每一道流程、每一个环节,全力提升作业标准水平;开展技术讲课50次、专项培训24次、岗位练兵8次;全面落实“风险分级管控”“事故隐患排查治理”,辨识有限空间作业、动火作业、高处作业、临电作业风险22项、设备设施风险20项,制定针对性的《主机班双向安全技术两交底实施办法》《双向安全技术交底卡》《双向安全技术交底登记表》《危险点预控卡》等管控措施46个,排查治理隐患48条。汪子昂表示,他们还按照团标“设施与设备”,将现场划分设备区、备品备件区,所有零部件、工器具逐一分类、编码、定置摆放,建立“户籍档案”,所需零件,手指一点就精准定位,效率比以往提高了30%。通过优化工序、加强技能培训,提高工作标准,最终,更换为供热用高背压通流转子工期缩短至30天。 创造汽轮机转子更换工期14天纪录改造工具创造经济效益650余万元 汽轮机转子找中心是转子更换过程中一项重要又精细的工作。作业时,需要用支架将三块百分表固定在联轴器上,进行数据测量。若差值过大,则要5人协作反复调整,既费力又费时。创建中,班组针对设备多、零部件杂的情况,发挥班员学历高、党员多优势,成立技术攻关小组,向这一“拦路虎”持续发起“攻坚战”。白天,全员扎根在现场,测量数据、统计数据、收集资料;晚上,骨干挑灯夜战,建模型、做实验,最终找到数据测量误差较大症结所在——传统的支架刚性不足。对此,技术攻关小组制作的新支架,通过优化行车车次、协调配合工种作业流程,将原来需要5人3天才能转子中心调整,现在5人1天就能完成。尝到“安全活动”班组科技创新带来的甜头,班员们干劲更足了。此前使用效率低、精度差的工具进行汽封间隙测量调整,一般需要5天。此次,班组制定改造方案,进行“精雕细琢”,采购先进测量仪器,根据每年四台次的转子更换实践,积累了大量经验,持续优化测量和施工工序,最终2.5天完成测量调整工作。经过一系列改进,更换工期40天缩短至14天,创造出同行业最快纪录,节约用工成本75万元、创造经济效益650余万元。 开播班组家庭视频让50天作业不能相会的班员与家人相见 “把班组的日常工作以视频形式分享给家人,既能让他们了解我们的工作性质,又收到家人的安全叮嘱,使家人更安心,我们工作起来也更有动力。”2024年11月24日,一次别开生面的班组家庭安全视频会,在主机班员工和家属间召开。班员罗剑在班员和家属群里,展示班组安全宣誓仪式、班前会、开工前技术交底等情况,让家人得以了解作业环境和工作的安全状况。“老公,通过班组家庭视频会,了解了你工作的样子,也看到你和同事们对于安全的重视,愿你开开心心上班去,平平安安回家来!”视频里罗剑妻子的一句饱含安全祝愿的话语,说出了家属们的心声。原来,在转子更换工作期间,汽机主机班全员要坚守生产一线,长达50多天无法与家人见面,家属们对班员的情况也不甚了解,工作是否安全、生活是否安心也无从得知。为此,班组创新组织班级家庭视频会议,让家庭的“小手”拉住安全的“大手”,助力生产行稳致远。在班组每名员工的工位前,摆放着一张家庭“全家福”照片,在潜移默化中增强员工的安全意识和责任感。在家庭合照旁,还摆放着一张员工个人制作的安全寄语卡,时刻警示自己,让安全意识铭记于心、付诸于行,班组和家庭共同织密安全网,全力画好安全“同心圆”。1月28日,班组实现连续2600天零事故,先后获得中国能源化学工会西北电力工作委员会“工人先锋号”、西北电力系统学习型优秀班组、中国水利电力质量管理协会质量信得过AAAA级班组、陕西省电力行业协会质量信得过班组、陕西省电力行业协会标兵班组等荣誉称号,2024年12月,被中安协评为安全管理标准化一级班组。
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