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过去“人跑腿”,如今“一键通”


屈联西 段文艳 赵康伟
《工人日报》(2025年12月09日 08版)


“现在坐在休息室,各跨电压数据实时可见,工艺调整响应速度比过去快3倍!”12月5日,河南豫光锌业有限公司锌业三厂电解二车间内,电调班班长黄凌志指着集成显示屏上跳动的数字,向新员工介绍着车间的变化。屏幕上,电解槽电压、电解液温度等关键数据动态更新,曲线变化一目了然。如今的高效便捷,源于半年前生产痛点的倒逼。6月的一日清晨,电解二车间内酸雾弥漫,调工李浩新快步冲下楼,楼上师傅范小齐正焦急地冲刷过热的电解槽铜排:“浩新!电压多少了?”两分钟后,李浩新的声音才从楼下传来:“师傅,92.8伏,降下来了!”这样“人跑腿”的场景,在车间已重复多年。“关键电压数据只在一楼小屏幕显示,设备出现异常就得往返确认、手动调整。”范小齐回忆道。而作为电解生产“命脉”的电解液温度,当时全靠员工拿温度计测量,降温风机开几台全凭老师傅经验。面对数据采集滞后易错、生产调控被动低效的问题,锌业三厂厂长杨季冬提出:“必须打通数据壁垒,实现电压、温度实时监测。”8月,以电气维修班组王凡为牵头人的4人专项攻坚小组组建完成,“自主设计、自主施工”成为团队的核心目标。筹备的两个月里,车间每个角落都留下了他们测量、记录的身影,而“多型号设备通讯协议匹配”则是横在他们面前的最大难关——就像要为“说不同语言”的设备搭建“翻译桥”,但长期专注现场维护的团队,此前并无相关技术实操经验。为啃下硬骨头,团队成员查阅海量技术手册,自费购买课程在线学习,最终创新提出“现场仪表采集+上位机集中监控”方案。他们在运转室内反复测试通信稳定性、编写监控程序。“心里就一个念头,一定要把系统做成功。”技术员王波感慨道。经过一个多月日夜奋战,集实时显示、历史记录、曲线分析于一体的集中监控系统成功投运。如今,岗位员工无需再“人跑腿”巡检,监控终端上电压、温度参数清晰呈现,电脑一键就能生成数据曲线,冷却塔降温效果也实现可视化。截至11月30日,系统试运行两个月来成效显著:电解总槽电压与整流器电压差值从3伏降至1伏以下,每吨析出锌电耗降低10千瓦时;单个工段年创效高达79万元,同时减少人工工时约500小时。从“数据滞后”到“实时掌控”,从“经验调控”到“精准管理”,锌业三厂以自主创新破解生产瓶颈,让老车间在数智化浪潮中焕发全新活力。


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