张硕御月 发表于 2012-3-21 18:23:22

【班组现场】第10次失败后的成功

第10次失败后的成功


【班组现场】
■刘月桂


    “王向东,你真的弄出来了?我马上来安装。”3月19日,湖北黄石大冶有色硫酸车间钳工严亚华接完电话,瞬间怀疑后便是一脸的兴奋,拿着固定扳手就往污酸工段压滤机现场赶,笔者带着采访话题尾随他前往。
    “这是什么,怎么一大一小的?”笔者看到王向东拿起压滤机走道上的制作件,随口问。
    “这是一个直径108㎜变直径50㎜的管件。”王向东边安装边跟笔者讲此事的始末。
    污酸的1#压滤机是把制酸系统的污水污酸压滤成固态的泥渣。循环管道的出口法兰是直径108mm,压滤机的进口管道法兰是直径50mm,连接进出口就是108mm变50mm的大小头。由于受系统的冲力和污酸的腐蚀,大小头的法兰根部焊缝极易发裂,管件在污水的冲洗下破了多次。每次补焊,系统就要停车,大小头上爬满了补丁,反反复复停产成了车间头疼的事情。
    “车间提出班组成立QC攻关小组时,王向东主动揽下了这活儿。”正在上紧螺丝的严亚华插了一句。
    “是啊,我利用空余时间看了不少管工专业书籍,车间的夜间创新培训我是一节课也没落,我听说车间的提议后,就觉得学的知识可以派上用场了,哪知道,这活儿可不好干。”王向东说:“当初到现场一看,解决这个问题好办,在循环管道的出口加装一个蝶阀控制污水流量,通过加长管件长度减缓大小头的压力,可这样一来,原有的大小头标准件就不能用了,必须重新制作,但是管件的两头不同心不同轴,在直径108mm的管件上拉开口子制作成直径50mm的小圆时,不是间隙大就是间隙小,制作陷入了僵局。”
    接着,他绘声绘色地向笔者描述:那天,我们是第6次拿着制作的大小头安装,结果硬是短了10㎜,在大小头和蝶阀中间加了5个垫子,系统重新开车,算是解决了生产难题。可谁知道,只使用一个星期,焊缝裂开了。王向东的执拗劲上来了,他领来了马粪纸,一直不停地绘图放样。可蹲在现场折腾了半天,想破了脑壳也找不出原因在哪儿。
    “搞创新慢慢来,可不是一蹴而就的事情,不要盯着一个地方,多想想其它环节,关键是要有锲而不舍的创新精神,不要放弃。”关键时刻,车间的创新培训老师凌先彬来了,他看到王向东拧紧的眉头,拍了拍他的肩膀说。
    “对啊,我怎么没想到呢,制作的时候是按照停车的状态设计的,系统开起来会有变形和拉力,我没有考虑在内。”本是宽慰的一番话,却让王向东茅塞顿开。他振作精神,重新制作,他把直径50mm的法兰偏移30°,加大双倍的压力,试车后大小头没有破损现象。
   “创新最重要的是坚持的精神,能力再高,没有一股信念在支撑,热情的火焰也会熄灭,就拿这次来说吧,我不断地告诉自己,不能放弃,我前前后后一共制作了11次!其实,做事跟做人一个道理,如果轻易放弃一件事,这种畏难的思想会影响自己一生,失败跟成功本来就是一步之遥,仅仅一步,结果却是千差万别。”笔者问起王向东为什么能够坚持完善这个创新课题时,王向东透露出他的感慨。
    “制作大小头不仅解了生产的燃眉之急,最重要的是我们学会了一个道理:山重水复疑无路,柳暗花明又一村。只要不放弃,总会找到解决问题的路。”王向东的一番话引发了严亚华和陈南的思考。在该车间,每个班组都自发成立QC攻关小组,车间购置了红外线测温仪、测壁仪,听震器,对设备运行情况随时跟踪,实行预见化管理,在设备出现异常之前,储备备件预用,大大缩短了停产时间,仅大小头更换一项,原来停车补焊长达2小时,现在更换只需10分钟,系统马上投入生产。
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