跟帖降本节能:金点子 勤动手 细算账 兰花化工厂班组员工的节
金点子 勤动手细算账兰花化工厂班组员工的“节能三宝”
连利英
“降本节能人人可为人人为”,山西兰花集团化工厂鼓励员工提建议、勤动手、细算账,从各个环节压缩成本,使降本节能成了班组员工的常态。员工们把这三样办法称为“节能三宝”。
金点子8分钟的效益
3月15日,压缩车间的班后会上,化工一班的员工们正在围绕“我为节能献一计”热烈讨论着。不善言谈的郎五龙说:“每次开车,压缩机送气时间都在20分钟左右,被放空气体多,应该想办法缩短送气时间。”
他的建议被旁听的车间技术员董海平写在班后会记录本上。车间通过研究,决定改变原有操作习惯,调整开车顺序,并与生产科联系,重新修改了开车方案。经测试,按新的开车方案,整个送气时间只需要8分钟。如果按每台压缩机每分钟打气量110方计算,每次开车每台机可以节约气体约1320方。
提到此事,郎五龙抑制不住兴奋,接连说了两个没想到:“没想到,厂里这么重视我们的建议,没想到我的建议能起这么大作用。”
勤动手小改造节约11万
“骞主任,改造一台煮沸器需要3万元”净化车间的技术员范华杰向车间主任骞义斌报告。
“一台3万,四台就得12万,太贵了,要不咱们再想想别的办法。”骞义斌打起了“小算盘”。
原来,净化车间的煮沸器因冷凝液经常带汽,影响到了生产系统的蒸汽平衡。原计划在煮沸器后增加换热器和自调阀控制冷凝液,减少蒸汽窜汽现象,但改造费用昂贵,车间决定改弦易辙。
为此,骞义斌召集范华杰、郭强、杨天林几位技术骨干组成了技术攻关组,对煮沸器的工作原理、构造开始琢磨。“我们可以安装液位计,只要控制住液位,就能解决冷凝液带汽现象。”通过观察,范华杰提出建议,这个建议一下子打破了僵局,转变了大家的思路。
按照这个思路,他们对四个煮沸器进行了改造,安装了四套液位计,结果只花了5000元钱就解决了冷凝液带汽的难题,比原计划节约资金11万余元。
细算账10个阀门赚回2000元
“回收旧阀门,修好一个厂里按原价的50%付款。”机修班的卢海生师傅在念厂里下发的通知。
“赶紧行动吧,还等什么。”不等班长念完,秦虎和郝阳阳就沉不住气了。大家分头到各车间回收了一堆旧阀门,工余时间几个人一块儿研磨、组装,忙乎得劲头十足。一个月下来,他们修好了10个旧阀门,总共赚了2000元钱,如果按市场价计算,还给厂里节约了2000元钱。
这笔账算得大家心花怒放,修旧利废的热情空前高涨。现在,机修班的员工不只是满厂找旧阀门,连一些旧配件也一古脑儿地往回拉,说是指不定什么时候就能派上用场。
Re:跟帖降本节能:金点子 勤动手 细算账 兰花化工厂班组员工的节能三宝
节能三宝。不错,学习了。
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