zerenfzm 发表于 2014-6-26 17:52:00

“兄弟”分家

“兄弟”分家,避免了错漏装,降低了不良品的在线返修时间,小时生产能力由16.5台/h提升至17.5台/h,还节约了返修成本1440元/年。
    在东风汽车轻型商用车公司车架车间,员工因F91A系列副钢板弹簧前、后支架因长的极为相似很难区分,有时总是认错。每一次认错就会导致一起错装。
    支架班班长刘辉说,自2011年7月划转以来以后,由于工艺方式及环境布局发生了转变,原来有6个工位铆接,现在只有2个工位进行铆接。工位少,零件就容易集中,F91A是个特殊车型,必须在加强板铆接完毕后方可装配支架。因此第一工位主要负责装配铆接加强板,第二工位负责铆接所有零部件。因为副钢板弹簧支架相似,现场突发问题就比较多,仅仅2011年下半年划转以来副钢板弹簧支架引起的就占据7起。
    以往,因副钢板弹簧支架错漏装,导致卧铆铆接时存在一定的间隙,造成铆接不良。另外,用于别个车型的空压方法不适用于此车型。对于间隙面大的问题一直没有很好的解决办法。聪明的操作工用铆头焊接成空压装置,减轻纵梁腹面直接承受压力。以此来减小间隙大,铆接难的问题。而对于零件相似,只能靠员工认真装配,防止拿错。
    2014年年初,支架班每月的班组回顾分析会上,班组会针对此问题探讨解决方案。最终把《降低支架F91A系列质量不良》列为主题课题进行攻关。历时3个月,为了彻底解决副钢板弹簧支架前、后装错的难题,班组多次尝试作业编程的调整,为了在不影响生产节拍,大家试图找到最佳编程调整。最终,经测试大家在牺牲了2秒的节拍下,将副钢板弹簧前后支架分至两个工位进行铆接,将加强板移至纵梁上线人员进行装配,以此达到均衡装配来促进质量提升。同时在现场配置装配示意彩图,时刻供操作者参考。这一改善效果明显。4月份课题改善完成之后,至今未发生副钢板弹簧错装事故。整个F91A系列不良累计发生一起。

胡云峰 发表于 2014-7-7 16:14:18

“兄弟”分家,分出安全!

zerenfzm 发表于 2014-7-7 20:21:45

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