彭荣 发表于 2015-12-4 16:44:22

创新=创效

                                                          创新=创效
                                                 达兴能源公司全员参与降成本
          在钢铁行业和煤焦化产业步入寒冬时期,企业成本增加、利润降低甚至亏损,企业生存举步维艰,员工收入降低。如何降低企业生产成本?如何为公司创收增加利润是当前企业的最大问题。四川达兴能源股份有限公司也不例外,在市场形势严峻的情况下,该公司依靠员工的智慧,发动员工全员参与降低成本工作,在全公司员工中开展技术创新、管理创新的金点子活动,根据员工提出创新金点子的创效情况给予重奖,收到了成效。今年1-10月,该公司员工提出创新金点子25条、采用合理换建议50余条,为公司创效1500万元。
                                    改造制冷水系统,降低吨焦耗水成本0.82元
          在达兴能源公司顶装焦炉片区,焦炉规模由建厂初期的24万吨扩大到100万吨,化产品回收能力增大,但水耗与对标企业相差很大,针对这种状况,公司员工张志江提出了改造制冷水系统、综合降低水耗的改造方案,进一步提出降低水耗的奋斗目标,力争把吨焦水耗降到3.4的目标之内。   
通过对现场各工序的循环水系统调研,充分发挥水资源的循环利用,对化产回收一工段的制冷站和制冷水系统进行改造,提出了两台制冷机并列运行的方案,这样一来,增大了制冷机的制冷效果,降低了化产回收的冷却水耗。
         通过运行对比,实施前回收一工段吨焦综合水耗约为4.2吨,实施后降至3.5吨以内,按正常日产焦炭2000吨计算,每天节约1638元的水成本,一年下来可节约58.96万元。
                                             动手改一改,一年创效90万元
          达兴能源公司老厂区三座焦炉装煤时产生大量浓烟,为杜绝烟尘的排放,减少环境污染,公司增上了加煤除尘装置,将产生的烟尘经引风机抽到焚烧炉充分燃烧后,其尾气经洗涤塔喷淋管喷淋水洗涤、雾化后,经熄焦塔排放。烟气是否充分燃烧直接影响到熄焦塔气体排放的质量,但燃烧需要大量煤气,焚烧炉的7个烧嘴每天要消耗焦炉煤气11869立方,在公司煤气十分紧张的情况下,如何降低焦炉煤气消耗,提高焦炉煤气的最佳经济效益?该公司员工深思熟虑,为企业降低成本、创造更加效益献计献策。
          该公司技术员在现场详细观察后,他们针对焚烧炉的烧嘴的启动问题进行了技术改造。11月30日,负责三座焦炉的技术员、创新金点子张洪金在现场介绍了情况。我们推焦除尘装置中的焚烧炉原设计在四周均布了7个烧嘴,由直径50毫米的7个手动闸阀控制煤气量。因为每隔7分钟要装一炉煤,这几个闸阀基本上处于常开状态。加煤时,风机启动将大量烟气抽到此处充分燃烧,这7 根管道充满煤气24小时燃烧,浪费大量焦炉煤气,每天要消耗焦炉煤气11869立方。
         我们在现场查看后,动手将7个手动闸阀改为电动闸阀,增加了一根直径25毫米的释放气管道常开做伴烧煤气,将7个电动闸阀开关信号与加煤车信号同步,加煤时7个电动闸阀全开,由伴烧煤气引燃7个电动阀出来焦炉煤气将烟气充分燃烧,加煤完后7个电动闸阀全部关闭,仅留一根直径25毫米的伴烧煤气独燃,减少了烧嘴的损伤,同时节省了大量焦炉煤气。实行技改后每天煤气消耗量仅3061立方,按每立方0.28元计算,每天节约2466元,一年可创经济效益90万元。
         象这样的金点子还很多,正是他们在工作中不断创新,为企业的生存和发展展现自己的智慧,促进了公司节能降耗、降本增效的工作深入开展下去。(彭荣)

爱好作为 发表于 2016-2-17 10:16:35

彭荣 发表于 2016-3-7 16:43:47

彭荣 发表于 2016-3-7 16:43:59

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蓝鹰 发表于 2016-3-9 13:02:50

谢谢彭老师支持,建议按照创新思路的主线修改稿子。

彭荣 发表于 2016-5-5 08:22:18

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好的
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