中煤集团大屯公司龙东煤矿:捂紧钱袋子 过好紧日子
捂紧钱袋子 过好紧日子——中煤集团大屯公司龙东煤矿干群凝心聚力应对市场“寒冬”(周长好) 2015年,在煤炭市场不力形势下,中煤集团大屯公司龙东煤矿严格按照上级要求,牢固树立“过紧日子”思想,在降本增效工作上下功夫,坚决捂紧钱袋子、过好紧日子。各基层单位结合实际,深挖内潜、有的放矢,扎实做好降本增效工作。提高放煤量就是最大的“节约”。该矿综采二队树立“提高放煤量就是最大‘节约’”理念,在煤机割煤时,按措施要求不留顶、底煤,在保证顶板安全和煤质情况下,尽量多放煤,提高了煤炭资源回收率。在7121-2、7122-1A工作面过老硐时,根据具体情况,制定了专项措施,减小了过老硐期间顶板压力,提前拆除老硐内木垛,回收半圆木17.5m3;在7163过老硐期间,根据具体情况及时上图,标出可放煤支架范围,共多回收煤炭资源1000余吨。通过半圆木回收及放煤管理,该队创造经济效益100余万元。详细制定材料计划,不需要的物资坚决不计划、不领取;对两道支护铁托盘、两道电缆钩等进行回收和再利用,将两道2000*200*80mm的木鞋更换成500*200*80mm的木板,减少木料消耗12m3;工作面两道吊挂电缆的电缆夹板、水管管接头、脱钩等小件及时分类装车回收,交到井下材料库房,提高了材料回收率,降低了吨煤成本。
以旧替新降费用,班组评比鼓干劲。2015年,该矿掘进二队共使用回收废旧水沟盖板2200余块,为矿水沟盖板制作节省了大量人力、物力和材料费用。在东翼回风大巷试验并使用机厂修复的锚杆700余根,在降低支护材料费用的同时,也给机厂修复锚杆的加工提供了改进数据。另外,使用的风水管路、管接头、电缆钩、钢绞线、轨道、异径三通、防尘拔哨等等均为修复材料,每月使用修复材料替代新材料就节省费用约3.2万余元。该队制定了材料消耗标准,将月进尺材料消耗分解到每个小班;月底将每个小班进尺、出矸量、支护材料、成品钎、钎头、水泥、黄沙及石硝等消耗量全部进行统计,奖优罚劣、明确到人,提高了职工回收积极性,有效控制了材料消耗。
自主维修免外委,全面开花省费用:机电科积极落实矿月度配件、材料成本管理制度,材料计划从原来的每月26.5万元降低到每月9万元。该科从源头上控制材料领用,做到旧材料能复用坚决不用新料,低价格材料能满足要求坚决不用高价格材料;材料从计划、发放、领用做到全程跟踪管理。截至目前,电缆组修复修复四小电器602件,价值11.395万元,回收修复电缆15354m,价值151.5万元。矿灯房利用旧矿灯配件,修复矿灯1930盏,价值17万元。水暖车间修理水泵6台,修复阀门35只,自主更换矿内管路230米,节约费用近12万元;通过采取地面定时供水和供水管路跑冒滴漏的检查,比计划节约用水3万余吨,节约供水成本8万余元。供电车间自行设计、加工、安装低压箱变防雨棚,节约外委基建费用15万余元;完成了井下高防开关集控信号综合保护装置更换修理,节约外委修理费10余万元;自主完成机厂、综安队室外供电线路铺设改造,节约外委基建费用8万余元。完成北段、西辅回收升井的30台高低压设备维修保养,节约修理费用10余万元。运转车间修理主井滚轮罐耳44只,副井抗轮18只,节省费用15余万元;自行加工皮带机上托辊底座80个,节省费用1万余元。自行修复中央泵房逆止阀2个,价值1万元。通过购买配件,在压风机房自行修理2台空压机,节约大修费用25万元。该科多措并举,全方位实施降本增效,节约费用达287万余元。
皮带启动“顺煤流”,大巷照明“动态化”。该矿皮带科大巷皮带机启动和停车全部实现了“顺煤流”,即:在保证设备空载启动前提下尽量减少空载运行时间,减少启动电流对设备的冲击,减少设备空载运行电力消耗,降低系统运行成本。1-10月份,累计节约用电达15万余度,节省电费达12万余元。井下皮带机馈电开关实现了远程供电,解决了皮带机掉电后由电工到现场送电的难题。对给煤机液压闸门进行自动控制改造,放煤时打开闸门,确保煤流系统畅通;煤仓放空时关闭闸门,防止煤仓窜仓,地面集控室可远程操作给煤机闸门。通过系统优化,由原来每小班需用3名巡检员减少至现在的2人,节省人员从事皮带机检修,缓解了人员不足问题。皮带巷实现了“动态照明”,即皮带机运转,巷道照明灯亮;皮带机静止,巷道照明灯灭,不仅延长了照明灯使用寿命、节省了材料费,且有效避免了“长明灯”现象,降低了电力成本。 “点柱”替代旧木垛,安全节能又省力。以前,拆除放顶煤工作面时,为保证拆除工作面全风压通风,一般都是支架拆除后在煤壁侧每4台支架,施工一个1.5×1.5米的木垛,采用此木垛群来支护顶板,维护好全风压通风道。该矿调度室通过技术探索,在7161-1工作面拆除时,放弃木垛支护维持全负压通风,改为使用直径不小于240mm木点柱支撑,点柱支在第二排钢筋钢带上,迎山角为3~5°,间距1.25m一根。以100台支架工作面为例,就半圆木而言,该面拆除下来使用半圆木116.5726立方,每立方1218.94元,共计使用142094.9元;采用改进后的支护,每拆除一台支架使用两根圆木维护通风道,共使用圆木39.564立方,合计48226.2元。通过系统优化,经过计算可节省93868.7元。以前每施工一个木垛需要4个人,最少施工30分钟,现在施工圆木,只需1个人,最多5分钟就施工完毕。采用木垛维护顶板,100台支架就需施工25个木垛,需100人工,750分钟;采用圆木维护顶板,100台支架,仅需100人工、100分钟,节省了650分钟,大大降低了个人劳动强度,有效提升了安全系数。
“剩下”就是降成本,省下就是增效益。该矿经营管理科牢固树立“‘剩下’”就是降成本,省下就是增效益”观念,在做好计划统计、企业管理、材料跟踪管理等日常工作外,克服人员少、女工较多、职工年龄偏大、点多面广等困难,自告奋勇、主动领命,先后使用旧料自行对4个职工浴室及3个来宾浴室的地面、墙面、浴池内里瓷砖进行了更换和维修;对35kv开关站进行了涂料粉刷;对矿灯房走廊墙砖先后3次进行了维修等大量工作,既确保了矿安全生产、职工正常生活,又美化了环境,为矿节约了资金近15万元,还省下了大量的人工费用。另外,35KV开关站工程项目在没有蓝图的情况下,该科根据矿领导要求,积极调研、现场考察、沟通设计院筛选设计方案,顺利完成了工程项目,为矿生产用电提供了安全保障。
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