河南豫光锌业五厂 实现自动码锭机组智能化改造
5月26日,由河南豫光集团锌业五厂与锌业动力厂仪表科结合,完成4#自动码锭机组锌锭输送带与1推动作机构两个工作部分衔接的智能化控制改造,经过半个多月的试运行观察,设备运行稳定,达到了预期效果。4#自动码锭机组在运行过程中,容易出现锌锭间距大小不一的情形。间距过小,造成卡锭或设备损坏,不仅造成生产损失,更会影响设备的使用寿命。设备如此“揪心”,让锌业五厂的设备点检员葛韩杰夜不能寐。“设备维修率偏高,生产难以保证呀。”熔铸三班班长孙建文摇着头说道。
5月8日,已经为此事忙碌了两天的葛韩杰,经过现场查看和翻阅资料后,终于发现了机器人自动码锭设备上面“联锁控制”的理念。借鉴这个理念,经过分厂领导支持,他积极与锌业动力厂仪表科结合,探讨详尽的解决办法。
最终,他们提出在4#自动码锭机组输送链与1推机构之间自行设计、安装联锁控制装置的智能化改造方案。该装置由光电开关和变频器两个部分组成。按照预定方案,5月10日,锌业五厂机修工商小明进行布线,并由其他两名职工配合把光电开关和变频器装到指定位置,按照使用说明接上线路,上好保险,拧紧螺丝,初步调整变频器频率。同时,仪表科技术人员对电脑PLC进行程序修改,实行智能化控制。经过反复修改程序,再配合机组试运行和频率参数调整,达到设备和程序的最佳结合。
长达1个半小时的紧张作业后,该机组成功试机。作业时,光电开关在电脑程序控制下进行设备检测,1推未复位前,输送带通过变频器的控制将电机缓慢停止运行;1推复位后,光电开关自动检测,变频器控制电机重新运行,输送带继续把锌锭输送到指定位置,既实现了联锁控制,又保护了电机。
经过半个多月的观察,看着一块块锌锭推进,旋转,排列,整齐地码到一起,大大提高了生产效率,岗位职工更加干劲十足,一致称赞这个技改效果很好。“现在的机组再也没有发生卡锭的事故,仅仅这一项每年就可为公司节省2万余元的维修费用,作用可真不小呀,看来大家的付出是值得的。”葛韩杰笑着说。 请各位老师多多指点。
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