四抓一赛”增效益 “一个提高”添活力
抓单车核算、抓流程优化、抓技术创新、抓修旧利废,开展班组经济核算竞赛,提高精细化管控能力,神华准能集团大准铁路公司机务段检修车间强化基础管理,深入挖潜提效,创新释放活力,走好班组建设新长征的每一步——“四抓一赛”增效益 “一个提高”添活力■辛美兰
神华准能集团大准铁路公司机务段检修车间成立于1993年9月,主要承担着大准铁路管内配属的内燃、电力机车以及轨道车、作业车等自轮运转特种设备的定修和日常维修任务,下设12个班组,现有职工159名,党员21名,女职工26名。车间以“建设神华一流机车检修基地”为愿景,把降本增效理念贯穿于机车检修的全过程,按照“四抓一赛一提高”(“四抓”即抓单车核算、抓流程优化、抓技术创新、抓修旧利废,“一赛”即开展班组经济核算竞赛,“一提高”即提高精细化管控能力)的总体思路,强化基础管理,深入挖潜提效,创新释放活力,在控制成本、提高效率、增加效益方面成效显著,车间班组建设迈上新台阶。今年1至8月份,较预算成本节约227万元。
“四抓”凸重点,多措并举降成本
抓成本倒推,突出成本倒推 按照“成本倒推、资金受限、联动管理”的原则,车间推行单车检修经济核算,确保全年检修成本在定额的基础上下降5%—8%。截至8月底,单车核算节约成本113万元,同比计划降低了11.4%。
一是车间将单车成本分解到班组,按修程计划对各班组所需材料进行定量、定额,采取费用定额和材料限额双向控制成本;班组将成本分解到各作业范围,建立针对不同机型、不同修程的费用明细。二是车间、班组各设立一名专兼职核算员,负责成本的统计、分析工作。各班组建立单车实耗核算台账,对个人领料用料、各作业范围实际消耗等如实记录,定期进行查漏补缺。车间每月对班组成本消耗进行一次分析、考核。三是材料配件使用严格履行审批手续,对大中小型配件全部实行以旧领新,对各班组材料申报计划严格把关,避免多报、重复申报等现象的发生,有效控制材料浪费。通过健全完善成本核算体系,实现了“成本核算到班组,人人头上有指标”。
抓优化流程,突出压缩库停 自2008年实施电力机车的自主中修以来,为提高机车利用率,进一步压缩检修周期,车间对检修流程进行系统梳理、优化,科学划分各班组的作业范围,对作业不顺畅等问题加以改进,有效杜绝了交叉作业、返工拆装等现象,并创新性地实行大型配件互换修,以加快检修周转进度,使机车辅小修停时压缩了50%以上,中修停时压缩了70%以上,其中每台中修机车可节约检修成本约40万元,机车库停时间大力压缩,提高了机车利用率,减少了费用支出。
抓技术创新,突出自主攻关 车间每月召开质量分析会,对机车检修质量进行分析、总结,针对修程中故障反复、成本较高的环节,确定技改技革或“四小”发明项目,由各班组予以申领、研究并形成成果,并对班组创新成果完成情况予以考核、奖惩。各班组成立了由党员、业务骨干等组成的技术攻关小组,进行技术革新以及工器具、设备的自主改造和发明,针对机车窜车、机车不完成预备等惯性问题,先后开展了机车防窜车装置、干燥箱系统等技改技革26项,自制了车顶专用便捷扳手、机车新型摩擦减震器等12种设备,其中轮缘喷油器试验台的设计制造荣获神华集团科技创新一等奖,新型摩擦减震器、SS4B型电力机车可分离式砂堵装置获国家专利。这些创新项目,有效降低了设备故障率,减少材料消耗,每年可间接节约成本100余万元。
抓修旧利,突出节约理念 车间制定了修旧利废管理办法,开展对大中小型废弃配件的修复。每年对修旧利废项目予以规划,将指标分解到各班组,各班组结合实际,将指标落实到个人。逐步扩大修旧范围,鼓励职工对易损配件进行二次攻关,对有用部件拆卸组装,变废为宝、修复再用,并按修复配件的价值按一定比例予以奖励,大大调动了职工修旧利废的积极性,使职工的成本意识、节约意识进一步强化。自2011年起,车间每年完成大型配件的修复4件以上,中小型配件修复1000余件,年平均节约资金约110万元。今年,截至8月底,修旧利废共节约资金113万元。
“一赛”强保障,上下联动聚合力
为调动各班组成本核算的积极性,促进增产节约,车间开展了班组经济核算竞赛。成立了经营管理考核小组,制定了《经营管理考核办法》及相应的考核细则,以“八个规范性建设”为核心,即在成本管理、废旧物资管理、工器具管理、固定资产管理、定额管理、燃油管理、修旧利废管理、基础台账管理8个方面进行规范,着力提升成本管控能力。考核小组对各班组实行日考核、月通报、月总结的方式,根据考核结果兑现奖惩,强化了成本的精细化管理。
通过班组间竞赛的方式,各班组间进行相互对比、交流学习,深入挖掘降本潜力,形成了各自的方法、特色。电器组对材料领用实行“三级管控”,即领用人准确申报、材料员精确核对、工长总体把控;电子组积极开展“两个分析”,每月进行一次配件消耗分析,每季度进行一次核算分析……车间对各班组成本发生较多的环节严加把控,确保流程严格规范、统计全面准确、数据真实有效,实现了检修成本的有序、科学管控。
“一提高”夯基础,精细管控显成效
车间从明示化管理、党员示范引领、合理化建议征集、打造无纸化班组等方面着手,为“四抓一赛”提供强有力的保障,全力提高精细化管控能力。
一是车间聘请专家,对检修大库进行现场明示化指导,发动全体员工自己动手,开展检修作业区及所有设施、设备,及物品定置定位,明示化管理,真正做到了“规范有序场地清、各个区域细划分”的明示化效应。二是建立班组统一电子台账,检修日计划、材料消耗等通过屏幕显示,班组成员检修指标公开公示,既达到了宣传、互相监督的作用,又实现了无纸化办公。三是成立以党员为主、青年参与的党员突击队,发挥党员干部在节支降耗方面的先锋模范作用。四是每年开展全员职工合理化建议,奖励“金点子”员工。通过以上载体活动的有效开展,统一思想,凝聚人心,提升了车间整体成本管控水平。
下一步,车间将继续健全班组经济核算工作机制,深挖降本潜力,广拓增效渠道,工作抓关键,思路抓创新,以最低的成本实现最高效的检修,为准能集团公司降本增效作出应有的贡献!
大准铁路公司机务段检修车间职工民主议事。
大准铁路公司机务段检修车间班组职工作业现场。 片子要是在完美一点就更好了,尤其是上一幅。学习老师美文 恭喜文章上大标! 祝贺!
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