为生歌唱 发表于 2017-5-6 13:33:25

25项持续改善让四项设备故障指标减半

通讯员张明远 记者邹明强
  土洋结合的设备,磨合期影响生产怎么办?东风汽车股份轻型商用车分公司装备科四总装维修班,通过25项对设备的持续改善,让生产一线的重大停车由去年的8次,降至今年的1次;重大停工时间由去年344分钟,降至今年的70分钟;百台停工由去年的每月平均38.88分钟/百台,降至今年的每月平均9.27分钟/百台。
  该班组现有7名成员中,有技师4名,助理技师2名,党员3名,主要负责东风御风总装车间设备维修保养。近年来,在公司改善提案验收、奖励与表彰制度的激励下,立足实际,强化技术创新,有力提升了设备维护管理水平和维修质量。
  如何让车间设备故障停工减半?维修班将这个大课题分解为《自动机器人涂胶线停工减半》、《自行葫芦线设备故障停工减半》、《内饰线设备故障停工减半》和《底装线设备故障停工减半》等4项子课题。
  自动机器人涂胶线,是进口设备,程序复杂,维护难度大。仅2013年,因涂胶机造成的停工次数就多达22次,长达235分钟。为了攻克这个难关,该班的维修人员拿出愚公移山的精神,逐点逐点的进行跟踪、监控,足足用了半个月时间,修改了126处程序元素,有针对性的杜绝了4种重复性故障。自改造以后,涂胶机只发生过1次故障停工,停工时间13分钟。
  内饰线总线的控制系统是西门子s7-300,采用profibus总线技术。只要是内行人都知道,总线故障是维修工最为头疼的设备难题之一。一涂装、一焊装等兄弟单位都不止一次的因为这个故障造成2小时以上的重大停。为了解决这一难题,班组全员出动。检查了180多米的总线所有接头,未发现异常。班组又邀请了相关的技术人员,用专用的设备检测后,在尾站增加了一套整流电源,但故障依然没有排除。班组员工把所有的接头从新剥开,重新接线,并更换了2处总线接头。至此以后,该故障再也没有发生。
  为了确保设备能“安全、优质、文明、高效”的运转,班组特别重视抓好交接班制度、全面落实设备日常保养、维修制度、成本管理和各项安全规章。
  在人员不变的情况下,产量的提升意味着单位时间的效率提高。只有加快生产节拍,才能满足日益提高的新能源生产需求。经过技术人员的分析,制约整个车间生产节拍的工位就是发动机、水箱装配。为此,技术部门提出增加一台举升机的方案。维修班仅用了三天时间,就把原来报废的一台液压升降机成功的改造为举升机。不仅及时的解决了生产瓶颈,还为公司节省资金6万元。
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