铁运处:吴忠新技能大师团队排除机车“疑难杂症”
http://www.ykjt.cn/xwsx/pic/attachement/jpg/site6/20170824/6c626d8a29031b08812e2d.jpg自2015年8月建立以来,铁运处吴忠新技能大师团队刻苦钻研机车电路系统,强化动手能力,努力提升机车电路检修水平,成了运输线上的安全“守护神”。
今年8月3日,0023机车发生通风机故障,正在返回检修车间的区间中,又发生行车中司控器保位升速,即控制手柄在保位时,本应该保持设定的柴油机转速,但发生故障后,转速持续上升,出现严重安全隐患。
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吴忠新技能大师团队临危受命,排除故障。然而按正常工作流程进行排除,发现线路、司控器都没有问题,但故障还是存在,检修工作陷入停顿。于是他们开了一次“头脑风暴”分析会。
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“师傅,咱工作室安装设备的时候,这个施控器系统咱们自己接的线,施控器里面也有触点,会不会是里面的问题。”青工赵帅一句话启发了吴忠新。他们立即动手将司控器拆下检查,终于发现原因:一台机车有两个司控器,互为备份,互相并联,两台司控器内部均发生粘连,发生故障。而常规标准检查,是在假定只坏一台的情况下,制定的措施。两台同坏的情况,极难发生。书本上也没有详细介绍过的知识,吴忠新团队摸索出来了,于是他们更换了司控器,修好了机车。
8月8日,机务段国际焦化抢修组报告,0023机车又发生接地故障,抢修组已检查一整天,还是找不出故障点。接到通知吴忠新团队赴国际焦化运输部进行抢修。按照“五字作业法”,确定五大关键部位,逐一检查排除。机车电器室温度高达40℃,一个人只能连续工作二十分钟,就得出来降温,避免中暑。经过一天半的紧张抢修,终于查明,本次故障不是常见的正接地和负接地,而是电器接地,本身故障只有一处,但经过电路系统的串并联作用,显示缺有十几处故障,迷惑了检修人员,凭着多年的检修经验,吴忠新团队很快完成维修任务。
近年来,铁运处随着机车使用期的延长,设备渐渐老化,故障渐渐增多,但吴忠新及其团队没有任何怨言,继续奋战在抢修一线,尽职尽责排除安全故障的同时还把培养新人作为第一要务,发挥着“传、帮、带”的作用,为矿区铁路的安全高效生产做出了突出贡献。(张玲玲 王兵)
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