连续风格 发表于 2013-4-26 13:32:15

新采面撑起发展空间———松藻煤矿工作面综采支架安装纪实

                         刘俊祥


这是一个沉甸甸的数字, 106架大型液压支架,每架重达13.8吨,总重量近1000多吨;
    这是一个安装最新纪录,以往一个小班安装3至5架综采支架,这次小班安装达到9架;
    这是一个关系到一个矿井单位今年原煤生产任务是否完成,员工收入是否稳定,起着决定性因素的综采工作面;
    4月13日,抱着种种好奇,笔者乘坐人车达到了2000米的井下,经过半个小时的路程后,终于到达松藻煤矿2313综采工作面,看到了一排整齐的刚刚安装完工的大型液压支架。在与技术人员的攀谈中,了解到施工中包含的酸甜苦辣……
    精密布局作保障
    “一旦接受了任务,不管遇到什么情况,都要有咬紧目标不松劲的心态,不问难,先问自己是否已经竭尽全力。”这是承担本次安装任务的该矿采煤三队在施工现场悬挂的标语,也是该队承担此次安装任务的座右铭。采煤三队是该矿成立的第一个综采队,虽然经历了无数次综采工作面的安装,但真正接触ZQY3300型这样的庞然大物还是第二次。他们打破了传统的安装经验,抽调精兵强将组成安装管理小组,针对在设备运输和安装过程中的工序优化,进行了反复的实验,采用模拟车辆井下通行试验的方法,顺利解决设备运输过程中的诸多难题。由于设备重量大,作业空间小,专门设计了下放支架的跑道。然而第一台支架的下放过程并不顺利,过重的支架远远超过了顶板预埋锚索起吊点的抗拉强度,起吊作业无法进行,同时出现了巷道来压变形,困难再一次发出了严峻的挑战。
    找对方法提效率
    大家看在眼里,急在心里。在矿上的大力支持下,队长白朝海组织班组长和技术人员立即召开紧急会议。通过论证,他们决定修改安装方案:对收缩变形的运输巷道进行扩帮、问底、并浇注混凝土地平;改变起吊方式,加强起吊点的抗拉强度;在切割上口安装二台回柱绞车,用作把支架下放至下放通道及调向;在运输巷安设一台回柱绞车,作为支架下放时下滑及调向用。
    该矿机电副矿长胡巍说:“方法对了事半功倍,方法不对事倍功半。正是因为在工作中找对了方法,才提升了效率。”
    在9天紧张的施工中,该队一人多岗,班长既是指挥员,又是战斗员,电工既检修设备又做好安装工作,深挖员工内部潜能。为激励员工,该队规定,每班完成队下达的任务后每超一个循环,按双倍计分,形成了在安全的前提下你争我赶的大好局面,提升了工作效率。4月5日,该队安装成绩实现了新的突破,一个小班安装7架支架,4月7日,更是创造了一个小班安装支架9架的纪录。
    管理创新士气增
    为了加快安装进度,该队还采取倒推目标管理法,在队会议室张贴进度图,让每一名员工上班前首先知道今天的工作量,其次显示每班的安装进度,使每名工人对队的安装情况明明白白。为了提高解决问题的能力,每班要求一名技术人员和跟班副队长参与安装。矿上专业科室人员实施定期跟班制,确保安装现场有足够的决策班子,随时随地解决现场难题。
    在支架安装过程中,队长白朝海同员工同下不同上,在井下一干就是十多个小时。员工小廖手不小心被划了,大家劝他休息一天,但他考虑到队里的工期紧,任务重,谢绝了,不肯休一个班。他总是说:“我在松藻煤矿干一天,就要站好一班岗,有多大力就要出多大力,这样才能对得起企业。”
    “照这个速度,2天后我们就能正常生产!”采煤三队员工向中涛擦了擦额头的汗珠,看着安装完成的综采支架,黝黑的脸上露出了喜悦的笑容,他说:“只要大家齐心协力,没有解决不了的困难。”
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