zerenfzm 发表于 2014-10-14 18:04:25

让料斗“飞”一阵子

   “将电机原有的单向运转改为双向运转,操作工由被动等待维修改为自主排除故障,不仅解决了数控冲排屑机运行中易卡料斗的顽疾,还降低了设备的停工时间,并且减轻了维修人员的作业负荷,真是一举多得的创新成果啊。”听到工友们的夸赞,伍军智脸上露出了欣慰的笑容。
    伍军智是东风轻型商用车分公司车架车间维修班的一名电工,有着20多年丰富的工作经验。新时代的维修工,不再是过去人们印象中“拧个螺丝,接个电线”那么简单,必须要有创新精神。“作为班里唯一的一名共产党员,我要更加努力学习业务技术知识,立足本岗搞创新,带动身边人共同进步。” 伍军智说。
    数控冲排屑机是车架车间生产车架板料的冲孔专用设备,由于长时间磨损,几个月前,该设备在进行板料冲孔作业时,时常出现冲下的料斗被卡在设备中,造成生产停工现象。每一次都是操作工通知班长,班长再去通知维修工,维修工再赶到现场处理。一套程序走下来,设备停工时间约30分钟/次,不仅当班生产计划不能按时完成,甚至有时还会影响后序生产。这种现象差不多每个月都会发生几次,这让维修班长蔡文彬很头疼。
    如何消除卡斗,降低设备停工时间,便成了车架维修班急待解决的难题。一向爱琢磨不服输的伍军智便主动向班长请战,挑起了这付重担,为尽快出色的完成任务,他还专门成立了课题改善小组,班上两个年轻的工友也积极加入到了队伍中来。从此,数控冲现场时常出现一“老”两少三个人的身影。
    “其实,说简单也简单,只要更换设备上的主要零部件,就可以消除卡斗现象,但是这样做的成本太高,不符合我们的“创新增效”原则,我们就是想花最少的钱办最大的事,用我们的智慧,用我们的创新,实现设备的增效。”
    经过仔细观察,他们发现,排屑机运送带与护板之间存在一定的缝隙,被冲下来的料斗在电机单向高速运转作用下,向着一个方向运动造成堆积,产生了卡斗现象。如何让这些料斗“飞走”成了问题的关键。凭着丰富的维修经验,伍军智大胆设想,能否通过电机反转,来实现斗机分离呢?通过现场拆接电机线试验,一试,效果果然不错。并且这一改善的成本较低,可行性非常强,但是这一操作每次都需要维修人员重新连接电机线路来完成,这样还是会耽误很多时间,怎么办?
    “加装倒顺开关啊!”,三个人不约而同地想到一块了。通过给电机加装“倒顺开关”装置,实现电机的双向运转,操作工只需轻轻一按,料斗就能自动“飞”走。
    数控冲排屑机上终于成功加装了“倒顺开关”装置。他们还对操作工进行了安全操作培训,让每一个人都能熟练掌握操作要领。如今,操作工每次遇到“卡斗”问题,再也不用“看医生”,自己就能轻松解决。
    这一改善成果,每月可为车架车间减少停工约120分钟,一年下来,累计减少停工1440分钟。

zerenfzm 发表于 2014-10-14 18:06:16

明天继续培训..还得麻烦各位亲顶贴啦!

鸿雁 发表于 2014-10-20 10:07:08

支持

鸿雁 发表于 2014-10-20 10:07:26

补全新闻要素,时间,地点。。
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