ymykwjf 发表于 2015-1-31 15:07:44

永锦能源云盖山煤矿一矿:一项班组创新让装车效率提高了76%

2014年12月29日上午,永锦能源云盖山煤矿一矿机电车间维修组自主研发创新制造的“汽动自动装煤装矸装煤分离机”,通过地面装车试验,装车时间由原来的4人合作需要7.5分钟/车降到1人操作需要1.8分钟/车。不仅使矸煤由皮带运输转向矿车运输的分转效率直接提升了76%,而且还实现了分转过程皮带运输0停运,使开掘一线生产功效提升了33.3%。
“汽动自动装煤装矸分离机”就是运用气缸做动力。通过在皮带机头下面安装一个纵深长度为2米的流煤(流矸)槽滑道,在滑道上面安装一个能够自动翻转的“A型双面矸煤流动槽”,操作中通过“调高”、“调距”两个气缸的自动调控,使“A型双面矸煤流动槽”能够自动封闭矿车与矿车之间的对接间隙,保证分装工作中不让矸煤脱落。同时在外力牵引装置的作用,使矿车在滑道下自动完成装车、倒车、调车、煤流管控等“中转”工艺。“汽动自动装煤装矸分离机”的投入使用,一组列车可以在矿车不“分摘”、皮带不停运的条件下实现自动化连续作业。
据使用单位开拓队队长李红豪介绍:以前井下皮带运输“中转“到矿车运输,完全靠人工完成摘车、倒车、装车、调车、清煤等生产工艺,整个工作每班至少需要4个人分工合作才能完成,装车时间每完成一组列车(8台矿车)分装至少需要1个小时,不仅时间长职工劳动强度大,而且由于矸煤是从一条皮带线运出工作面,运输中矸煤分离需要皮带反反复复停机开机,这种反反复复重载启动,电力消耗大,设备损伤严重。尤其是频繁停运皮带,给一线生产带来很大影响。以开掘头面掘进1米为例,不间断运输 条件下,完成掘进、出煤(矸)、架棚、封帮封顶只需要4个小时,如果运输因矸煤分转分运,反复停运的条件下,至少需要6个小时以上。“汽动自动装煤装矸分离机”的投运,能够使一线的生产功效直接提升到30%以上。

敬业心 发表于 2015-2-6 06:26:06

祝贺

为生歌唱 发表于 2015-2-6 06:58:21

学习

荷花 发表于 2015-2-6 15:24:48

初卫平 发表于 2015-2-6 15:44:20

前来学习

ymykwjf 发表于 2015-2-7 15:38:49

回 1楼(敬业心) 的帖子

谢谢孙老师支持,这两天忙于职代会没及时回帖,原谅。

ymykwjf 发表于 2015-2-7 15:40:05

回 2楼(为生歌唱) 的帖子

谢谢李老师支持,这两天忙职代会事情,没及时回复,请原谅!

ymykwjf 发表于 2015-2-7 15:41:14

回 3楼(荷花) 的帖子

谢谢荷花老师,这两天忙着职代会材料,没及时回帖,请原谅!

ymykwjf 发表于 2015-2-7 15:42:12

回 4楼(初卫平) 的帖子

谢谢初老师支持,这两天忙,没及时回帖请原谅!
页: [1]
查看完整版本: 永锦能源云盖山煤矿一矿:一项班组创新让装车效率提高了76%