技术工人流失之痛
技术工人流失之痛 “杨哥,3#机组大修了这么多天,咋还没修完呢?”7月初,笔者深入到辽西小镇某热电厂采访,刚走进厂房就看到3#汽轮机组仍处在“大卸八块”状态,不禁开口问检修班长杨利。“可别提这事了,因为3#机组大修工作迟迟不能完成,厂长已多次被公司领导在例会上点名批评,他的火上大了。”他话锋一转,感叹地说:“唉,要是老雷他们几个不走,机组应该早就修完了,这外委的工程,进度上咱们做不了主啊!”
杨班长说的老雷大名叫雷宏,原是检修车间副主任,钳工出身的他练就了一身的检修本领,是汽轮机检修的行家里手,在他的培养下,班组的多名员工都成了汽轮机维修的大拿。就在三年前的机组例行大修中,雷宏带领着十几名技术工人“5+2”、“白+黑”,不到25天就顺利完成大修任务,并一次开车成功,而且分厂的其他检修任务丝毫没有耽搁。可是随着雷宏、周庆伟、刘洪亮等精于汽轮机大修的技术工人相继离开公司,汽轮机自营大修陷入瘫痪。
“那赶紧培养大修人才啊!”听了杨班长的介绍,我抢白着说。
“呵呵,你以为一名好的技术工人是一两年就培养出来的吗?要培养能够胜任汽轮机检修的技工,没个十年八年的都甭想。”杨班长的反问让我膛目结舌。
他告诉笔者,汽轮机虽然是个“庞然大物”,但对零部件的安装要求却非常苛刻,0.01毫米的偏差就可能导致机组无法正常运行。就拿机组的大轴安装来说,200毫米粗的轴颈,安装精度要控制在0.3—0.4毫米之间,也就是说两侧的缝隙只有头发丝大小,如此精密的安装,没有多年的检修经验是无法完成的,所以并不是每个检修人员都能胜任此项工作。
最后,杨班长给我算了一笔账。前几年,检修人员自营大修机组时,除备品备件费用,公司只额外支出了万八千的员工加班费,而现在外委给其他公司来做,每天的人工费就在三万元左右,30天的工期,仅人工费就近百万。“从这一点上看,公司流失的不仅仅是技术工人,其实还有大笔大笔的效益啊。”杨班长慨叹道。
(张艳春)
回 1楼(初卫平) 的帖子
多谢初老师捧场,献花了!本文有个缺陷,到最后也没看到单位的全称! 所以这应该算是新闻缺要素! 雷宏、周庆伟、刘洪亮为什么离开?他们可能是伤了心了。
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谢谢李老师提醒,已添加回 5楼(丁羊) 的帖子
多谢丁老师来访,谢谢!献花了
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