湖北三鑫公司:一项技术改造 达到 “一高两低”
湖北三鑫公司:一项技术改造 达到 “一高两低”为满足脱水工段生产作业需要,2016年6月6日,湖北三鑫公司选矿车间对脱水精矿厂房进行了改扩建。通过改扩建,提高了生产效率,降低了浓密池负荷和设备故障率,为稳定选矿流程提供了有力保障。
据湖北三鑫公司选矿车间副主任邓合汉介绍,当初设计直径18米浓密池的处理能力是800吨/日,已不能满足公司现在生产的需要。因浓密池负荷太大,与现在的直径15米备用浓密池及杂乱串联的事故池很难形成缓冲配合,铜精矿流失在所难免,时常出现“跑浑”现象。
经过多次现场调研,该公司选矿车间技术人员设计了一套“三串一提”的技术流程改造方案,即打通制约脱水生产工艺多年难关。“三串”:把直径18米长浓密池、直径15米长浓密池、新建事故池3个池串联起来,提高直径15米浓密池及事故池缓存容积,为直径18米浓密池减压;“一提”,即提高陶瓷过滤生产效率,通过抓源头改造清水管道之后,使得反冲洗水压力得到恢复。
选矿车间脱水工段原来有大大小小五六个事故池,池多泵多管道多,现场杂乱不堪。因原事故处理池为“目”式结构,当陶瓷过滤机处理不过来时,直径18米长浓密池跑混严重,“目”式处理池弊端就凸显出来。经过研究,技术人员决定建一个方形底部窝状事故池,池底安装两台卧式泵,由液位控制器自动控制液位。新事故池不仅有利于溢流沉降,而且能控制池内矿浆量,与直径15米长备用池形成良性循环互补。同时对原直径15米长浓密池管道设备进行大修,做到让直径18米长浓密池,池底流浓度稀时打入,浓度高时达到缓存的目的。
过去脱水工段每月疏通管道多达十余次,因分离作业加入大量石灰,铜浓密池溢流碱性很高,对事故池管道、泵带来影响。此外,由于过滤机酸洗作业后,将多余酸及矿浆每8小时排一次进入浓密池,强酸矿浆也不停在腐蚀着沿途管道。而新建事故池恰恰很好解决了酸碱同时给设备造成压力的问题。将过滤机排料管直接引入新事故池,与直径18米长浓密池溢流水混合,这不仅仅是两处矿浆的融合,更是酸与碱的中和。中和后的矿浆,在事故池和直径15米、直径18米长的浓密池间循环,大大减少了设备故障率。
据了解,铜精矿“跑浑”现象解决之后,湖北三鑫公司每年可多收铜精矿数百吨,预计年增效500-600万元。(黄国强 曹正方) 前来支持国强老师的美文 学习了 贴了张新图片 提起来让老师看一下 恳请编辑老师提出意见!
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