返回列表 发布新帖
查看: 488|回复: 2

改出效益

发表于 2019-9-6 12:41:33 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
改出效益
蔡晓霞张锦霞
在水钢博宏石灰矿业分公司250m3竖窑3号混配系统处,每隔几分钟物料直接从称量仓经溜槽进入小车斗,很快提升系统将小车斗运送到竖窑上……整个过程干脆利落,而且现场也没有散落的物料,4月12日上午,笔者在该公司250m3竖窑3号混配系统处看到这样的景象。
据该公司现场相关人员介绍,250m3竖窑混配系统原来可不是这样的。在改造之前,250m3竖窑混配系统是采用矿石仓与煤仓分仓下料,物料由给料机进入称量仓,称量后,再通过给料机及两条皮带进行矿石与燃料的混配后入斗,再经过上料小车入窑。由于此混配系统工艺环节较多、相关设备设施较多,造成故障率较高,直接对竖窑的上料造成影响,同时,混配皮带底部大量堆积矿石细碎料,每天职工需要两个小时来清理,而清理过程需要停止上料,不仅影响整个工艺,而且给职工增加劳动量。看到这样的情况后,该公司石灰一车间副主任刘朝银想,能不能把该系统改简单点,减少设备故障率,减少职工的清扫现场的工作量呢?于是,他和副主任陈明荣就琢磨开了,画草图、准备材料、备件,很快,他们带着维修班的职工就着手改造250m3竖窑1、2、3号混配系统,一改下来,职工反映,上料工艺简单了,设备故障率降低了,现场也无细碎料了。
最重要的一点就是节约成本了,他们晒出的节约账单是这样的,一年可节约一条25米的运输皮带价值5000元,降低维护检修难度,节约一个岗位的人员工资每年2万元,改善现场环境节约现场细碎料清理费用每年1万元,一共每年要节约3.5万元。间接效益也不少,那就是降低设备故障率,提高设备运转率5%以上。 
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-10 14:44:47 | 查看全部
4月12日  新闻已经不是新闻了,请重新找新闻事件
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-23 10:00:49 | 查看全部

回 1楼(敬业心) 的帖子

好的,老师
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表