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改出效益 蔡晓霞张锦霞 在水钢博宏石灰矿业分公司250m3竖窑3号混配系统处,每隔几分钟物料直接从称量仓经溜槽进入小车斗,很快提升系统将小车斗运送到竖窑上……整个过程干脆利落,而且现场也没有散落的物料,4月12日上午,笔者在该公司250m3竖窑3号混配系统处看到这样的景象。
据该公司现场相关人员介绍,250m3竖窑混配系统原来可不是这样的。在改造之前,250m3竖窑混配系统是采用矿石仓与煤仓分仓下料,物料由给料机进入称量仓,称量后,再通过给料机及两条皮带进行矿石与燃料的混配后入斗,再经过上料小车入窑。由于此混配系统工艺环节较多、相关设备设施较多,造成故障率较高,直接对竖窑的上料造成影响,同时,混配皮带底部大量堆积矿石细碎料,每天职工需要两个小时来清理,而清理过程需要停止上料,不仅影响整个工艺,而且给职工增加劳动量。看到这样的情况后,该公司石灰一车间副主任刘朝银想,能不能把该系统改简单点,减少设备故障率,减少职工的清扫现场的工作量呢?于是,他和副主任陈明荣就琢磨开了,画草图、准备材料、备件,很快,他们带着维修班的职工就着手改造250m3竖窑1、2、3号混配系统,一改下来,职工反映,上料工艺简单了,设备故障率降低了,现场也无细碎料了。
最重要的一点就是节约成本了,他们晒出的节约账单是这样的,一年可节约一条25米的运输皮带价值5000元,降低维护检修难度,节约一个岗位的人员工资每年2万元,改善现场环境节约现场细碎料清理费用每年1万元,一共每年要节约3.5万元。间接效益也不少,那就是降低设备故障率,提高设备运转率5%以上。  |