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在郑州北车辆段,从事货车制动阀检修的职工,都爱把制动阀比作列车的“心脏”,除了说明它的极端重要性,更形象的说明了阀体内部构造的复杂。
一个120型制动阀阀体140余个零部件、无数像毛细血管一样的通路,其中最细的孔径只有0.2mm,阀体清洁度、平整度有头发丝粗细的误差,都可能会影响制动作用,甚至造成极其严重的安全事故。
优秀的制动钳工除了要拥有过硬的业务素质,更要拥有超越常人的细心程度。
制动阀滑阀最细的孔径只有0.2mm
“90后”女孩王雅芸就是一名检修制动阀的制动钳工,2011年入路以来,她努力学习业务知识,刻苦钻研检修技术,在各类技术比武中崭露头角,先后取得了全路青年岗位能手、 2018年火车头奖章、全路技术能手获得者等一系列成绩。
自“节支降耗作贡献、改革创新立新功”主题宣讲活动开展以来,王雅芸认真总结故障规律,经过长期摸索,她发现有的高精度滑阀研磨机在研磨方式上存在问题。
当前,铁路货车主要装配的为120H与120型制动阀,阀体内滑阀材质不同,由于研磨所需时间、压重不一致等原因,导致制动阀主阀排气口容易磨偏,返修率高,制动阀一次性合格率仅为30%左右。
传统研磨方式,压重与滑阀接触面不均
为了攻克这一难题,她主动与工长沟通,以“高精度滑阀研磨机精准度改进意见”为攻关课题,与班组的师傅洪珂组建了自己的攻关小组。
她们在工作之余,反复对比实验,起初,针对偏磨现象,她们尝试取消压重块压制,想依靠滑阀自重进行研磨,以此减少因磨损程度不一致、压重块压力不均匀造成的偏磨,但研磨时间大大增加,无法满足当前检修频率,第一次尝试失败了。
取消重块压制依靠滑阀自身重量研磨,时间消耗过长
第二次,她们调整思路,根据滑阀结构,制作了一批贴合的模具,增加滑阀与压重块接触面,平衡各部位压力,这次,滑阀合格率明显提高了。
王雅芸、洪珂制作的与滑阀贴合的磨具
但这只是开始,找准了方向之后,攻关小组尝试在研磨液中尝试加入悬浮液,同时,改变研磨液容器位置,将研磨液容器放置于研磨盘正上方,在容器下方开出液口,依靠引力导流,取消抽液泵以及弯管,彻底消除研磨液中颗粒沉积的现象。
经过1个月、1897个制动阀滑阀的尝试与记录,滑阀研磨的质量和数量得到明显提升,漏泄实验检测中,主阀排气口漏泄问题明显改善,制动阀检修一次性合格提升至96%。
磨具与滑阀的重量配比,让研磨时间与精度控制完美
不仅如此,在提升人员劳效的基础上,该项目每年能够节约研磨液消耗、油石平板消耗、铸铁平板校验等费用近10万元。
“大河有水小河满,大河无水小河干。”这是这个段人人都熟记于心的一句话,为了践行好“节支降耗作贡献、改革创新立新功”主题宣讲活动,发挥一线工作人员设备改革创新的动力,这个段广搭平台,为各种“金点子”提供指导意见,让“金点子”真正成为“金果子”。 |
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