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华北油田采油四厂110条硬核举措助力提质增效

发表于 2020-7-18 10:05:13 | 查看全部 |阅读模式

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  中工网讯  近期,华北油田采油四厂作业大队在保障设备安全、平稳、高效运行的同时,自行维修液压钳、油管吊卡、轴流风机支架等设备设施,自制铅模、水井冲砂斜尖、封井套管帽等工具,截至6月底,该大队共组织维修更换各类设备设施工用具22种,累计节约维修成本近20万元。
  面对低油价冲击,采油四厂克服“毛巾已经拧干”“潜力已经挖尽”等畏难情绪,树立“一切成本皆可降、越是艰难越向前”不畏困难的勇气,明确了32项110条提质增效具体措施及其负责部门、完成时限。厂属各单位按照厂总体部署,围绕厂下达提质增效指标,结合单位实际制定切实有效的专项行动实施方案,逐级分解细化管控指标,通过压缩非生产性支出、精细油水井管理、劳动竞赛等举措强化成本指标受控。
  优化产能建设,加强经济效益评价,对3个油田8个拟建产区块重新开展经济效益评价,将内部收益率达到8%以上的2个油田3个断块列入计划;提升油藏评价水平效率,截至6月底完成全年12口井产能建设任务,今年累计投产新井11口,累计产油7986吨。
  细化油气生产,加大低产低效区块治理力度,已完成10口井工作量,日增油8.5吨,日增注90立方米;加强长停井治理恢复,计划恢复长停井10口,已恢复8口,日产油3.8吨,日增注87立方米;打通杨税务天然气输送渠道,4月16日至6月9日输送滞销天然气到永清站260多万立方米,日增混合轻烃1.2吨,累计增产轻烃66吨;实现了安探401井、务三站零散气回收,前6个月累计回收1120万立方米。
  深化挖潜压控,积极开拓外部市场,承接外输长庆陇东天然气项目,外派操作员工22人,优化长庆轮岗制度降低轮换频次;优化古大站处理工艺,停运三台脱水器并在4月上旬停用破乳剂,截至6月底节约集输处理运行成本约12万元;将务39-1井柴油发电改为天然气发电,日用气量300立方米,日节约运行成本900元;加强技术管理,停用9口井电加热,优化17口井加热时间,每天节约电量4200千瓦时,完成各类参数调整79井次,单井平均日耗电下降15.5千瓦时,新增间开井68口,单井月开井时间减少589.2小时,截至6月底节约电费66.3万元;创新应用分时段的注水方式,安56站注水系统效率提升7.9%,预计年节约电费10.5万元;优化集输工艺,调整8条输油管线、8座热水炉水域温度、15座单井拉油点电加热棒、3口内置穿芯电伴热井的运行方式,预计年节约天然气20万立方米、电费16万元。
  强化科技创新,探索减氧空气、二氧化碳吞吐等提高采收率的新工艺和新技术,实施二氧化碳吞吐4口井,焖井2口井,减氧空气驱1口井,截至6月底累计增油1164.5吨;全力推进油气生产物联网系统建设,5座拉油点合并值守、6座拉油点无人值守,合计减少岗位人员8人。
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