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中工网讯 “安探1-1X井井身结构四开变三开、减氧空气吞吐、二氧化碳吞吐、清洁压裂液压裂等新工艺技术的推广应用,实现了新井和措施井效果、效益双提升……” 9月27日,当问及科技创新为企业带来的效益时,华北油田采油四厂科技管理人员如是说。
今年以来,华北油田采油四厂牢固树立“支持科技创新就是支持油田未来发展”的理念,注重质量与效益,以科技创新为引领,全面提升增储、增产、增效能力,开创科技工作新局面。
提升科技创新水平
“低渗油藏储层伤害与解堵工艺研究、复杂断块增产新技术、水井控压防吐砂技术研究与应用……”采油四厂不断加强科技管理,持续加大科研经费投入,推动科技进步,近3年来累计投入科研经费300余万元,获得厂级科研优秀成果奖励36项,获得公司级科研成果奖24项,获得国家专利授权55项,真正让油藏管理、井筒管理、注水管理技术 “接地气,有生气、聚人气”,充分发挥科学技术在油田开发建设中的作用。
聚焦油气生产需求,破解开发技术难题。面对油藏储层物性逐渐变差、规模效益开发难度加大等难题,采油四厂瞄准制约原油上产与高质量发展的深层次矛盾,加大推进科技成果转化力度。京30断块减氧空气驱前三轮次成效显著,为进一步提高断块采收率,积极组织第四轮施工,2020年3月25日开始注入,京30-9井一周后见效,目前日产油稳定在14吨,第四轮累计增油1170吨,合计累增油8889吨; “双低”油藏安69-91经过3年的综合治理取得了阶段性的成功,断块日产油由11吨上升到59吨,断块日产油量翻5番,9口新井顺利投产,最高单井日产油14.8吨,“双低”油藏变身“高产户”。套变井人工井壁留塞防砂工艺技术的优化和推广,成功恢复京251X1等3口面临报废停产的复杂油井,避免了大修作业,恢复油量461吨。采油四厂科技发展充分依靠理论创新和技术进步,持续推进了核心技术攻关和重大现场试验,攻克了现场诸多生产技术难题。
助力降本提质增效
在加大科技投入的同时,采油四厂充分依托自主创新平台,加大自主创新力度,推广新设备、新技术。针对桐47站采出液含水高,拉运成本高的问题,采油四厂创新应用撬装水处理装置,实现采出水就地处理、就地回注,减少拉运费用和清水费,截至8月中旬,累计节约拉运费50余万元,实现站区、作业区、厂区三级监控管理模式,抽油机工况做到实时监控、停机报警,减轻了员工的巡井劳动强度。
生产数字化的优势,促进了劳动组织构架的改革。采油四厂撤销计量站等值守型岗位,实现无人值守;古一站、安一站等6座接转站通过实施自动化建设,实现工艺参数集中显示和关键工艺自动控制;接转站采取大工种、少人值守方式,集中值守员工负责全站区的巡检、设备维修、应急抢险、安全保卫等工作,截至目前累计减少值守岗位12个,减少用工80人。
激发科技创新活力
为了充分调动广大专业技术人员投身生产建设的积极性和创造性,培养造就一支技艺精湛、爱岗敬业的高技能人才队伍,近3年来,采油四厂先后开展了多届油气水井井组分析竞赛、技术攻关劳动竞赛、科研项目推进研讨座谈会等,为技术人员搭建了多方位学习、交流、促进的平台,累计发布了“油田开发、采油工艺、自动化”等方面的科技论文70余篇,积极营造“注重劳动、注重知识、注重人才、注重创造”的良好氛围,为油田高效开发提供了坚强的技术支撑和人才保证。 |