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一个班组
能实现年节支额超一百万?
这个惊人的成绩
就诞生在
牡丹江机务段
检修车间电器备品组
电器备品组主要负责内燃机车、电力机车的电器配件检修,日常检修的配件种类达六七十种,单价动辄上万元,甚至达十几万元。
他们立足自身实际,在班组内开展了“向报废机车和大修返回配件挖成本”活动,发动全员修旧利废、节支降耗,努力在维修工作中“淘金”。
在报废机车上、大修返回的配件中,所有可再利用的配件都逃不过他们的法眼。大到牵引整流柜,小到电风扇、继电器,都被他们视为“珍宝”,分门别类地摆放在材料柜里,待维修时加以利用。2019年,他们就节约材料费150万元以上。
机车使用的步进电机连线,每根价格94元,每台机车需要2根,年消耗量约为300根。为压缩成本,班组开始自己动手制作步进电机连线,经测算,这项年可节支可2.5万元。
他们还自己动手制作电阻制动柜的石棉垫。这种石棉垫每台机车需要40个,购置成本共计500元。他们购进489元一捆的石棉纸,可以自制加工出1500个石棉垫,可供60台次左右机车使用,一个季度就能节省3万元。与此同时,他们将自制的石棉垫应用到保护电器、1ZL、2ZL等部件上,今年第一季度又节约了15万余元的成本。
这个班组组建起和谐机车空调维修攻关小组,向每台7777元的空调主机自主维修发起挑战。他们研究空调的内部原理,向厂家维修人员取经,终于实现了机车空调自主修。2019年,他们修复和谐机车空调主机36台,节省成本28万余元。今年已修复和谐机车空调主机15台,节省成本12万余元。
巾帼不让须眉,班组的女职工也发挥着细心和耐力的优势。一台中修机车有200多个接触器触头,经常出现触头灼伤损坏的情况,而换新一个触头的成本在500至1000元。为了能把这笔高昂的材料费省下来,女职工们就用锉刀一刀一刀地锉,直到把灼伤点锉掉,触头符合使用标准。坚硬的灼伤蚀点极难处理,她们精雕细琢,手上常常会磨出血泡。4个月下来,这项材料费又省下2万余元。
据统计,年初以来,这个班组通过修旧利废、自主修等项目,已实现节支40万元。 |
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