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班组“淘客”与“创客” ——郑煤电超化矿机修队支护组“老黄牛”精神侧记 面对煤炭严峻的经济形势,郑州煤电股份有限公司超化矿机修队支护组“淘客”“创客”发扬艰苦奋斗“老黄牛”精神,抱团取暖,攻坚克难,奋发向上,自主创新,在矿山舞台上大放异彩,演绎了一个个激荡人心的“春天故事”。
在机修队支护组记录台账上,清晰地看到这些“淘客”“创客”2020年创效创效明细表,全年科技创新、技术发明项目近十项,修复各类综采设备十几台,加工修复U型钢、矿工钢等千余件,为矿井创新创效近百万元。
U型钢变铁轨枕和锚网盖板
“支护组要想方设法让U型钢变矮、变胖,创造出更多的价值。”机修队队长付锦英曾多次向支护组提出要求。
“我们会让U型钢变矮、变胖,成为铁轨枕和锚网盖板。”支护组组长吴义坤斩钉截铁的回应,并立下了军令状。
超化矿煤层属于三软不稳定煤层,顶板压力大,煤壁松软,大部分U型钢会被挤压变形。对于稍微变形的U型钢,虽然外槽变形了,但内槽没有变,钢筋还在。经过加工校正、压力测定,其抗压和强度还能达到井下支护要求。
严重变形的U型钢不能当做支护材料再回到井下,根据U型钢的长度,将其变矮或变胖。让U型钢变矮制作成铁轨枕,让U型钢变胖就是将其经过切割、压平,加工成锚杆盖板。
一般的U型钢梁长2.8米、U型钢腿长3.2米,可以截成2根到3根1米长的铁轨枕。以前用的是木轨枕,但井下空气比较潮湿,木轨枕容易腐朽,需要反复更换,维修量大。现在,用U型钢制作的铁轨枕代替木轨枕,既减小了维修量,又节约了成本。
考虑到铁与铁之间容易打滑,他们按照道轨的宽窄,在U型钢中间锯了两个槽子,每个槽子两边打两个孔,穿两个螺栓加上压板,把道轨固定在槽子里。同时,在铁轨枕和道轨之间垫上废旧胶带,有效解决了打滑问题。
拆机械用零件
“‘淘宝’不限于在废料堆上,还要着眼废旧设备。”吴义坤经常对本组的职工说:“我们还善于拆机械用零件,拆东墙补西墙,实现效益最大化。”
支护组的部分业务是检修井下采煤机、液压支架等机械设备以及综采工作面安装拆除设备的装卸车,排除综采设备故障。超化矿地质条件复杂,煤层中有夹矸现象,采煤机损坏严重,维修量大,有许多零部件需要到厂家购进,但厂家路途远,不能及时供应,看似一个很小、很平常的配件没有及时配备安装,就会耽误矿井安全生产。
为缩短维修时间,支护组对损坏的个别零部件能自行加工的尽量自行加工,不能加工就在废旧采煤机上拆卸拼装,有时为了修好一台采煤机,需要在废旧采煤机上拆卸七八个零部件,不仅提高了工作效率,还节约了成本。
复制自动采样机 简单的复制粘贴是创新,更要在复制粘贴中改进。这是支护组一直秉承的工作原则。 复制粘贴是需要认真钻研理论知识,不断实践探索,逐步改进完善。在煤质化验过程中,由于煤炭用户使用自动采样机,而超化矿使用人工采样,化验结果有误差,购置自动采样机成本高达上百万元,且体积大、笨重,能够自制加工一台煤样采样机的重任落到了机修队支护组的头上。 接到任务,支护组组长吴义坤没有气馁,也没有徘徊,而是带领班组技术骨干王明磊、郑东伟等人,认真学习煤样采样机工作原理,仔细研究,集思广益,设计图纸,制定设计方案,有不清楚的地方到兄弟单位现场观看煤样采样机形状、构造,拍照片、要图纸,想尽一切办法,功夫不负有心人,很快他们就掌握制作煤样采样机技术和能力。利用厚钢板、井下报废钻机等废旧物资,设计加工螺旋杆、过渡架、升降架等,不到一个月,一台崭新的煤样采样机就初见雏形。制作出来并不意味着万事大吉,初步安装调试后,又出现了采煤桶里煤量小,接煤槽不能自动开启关闭、升降太低等细节问题,他们用摇臂重新调节升降杠安装自动感应装置,调整采煤桶大小难题。 机制:人人成为创新创效者
为了更好的服务职工,让职工爱上创新创效,支护组有制胜法宝:奖惩机制——管理制度化、目标量化、考核细化,制订完善修创新创效办法,与工资挂钩,让职工多劳多得,进一步激发职工积极性。机修队从组长到职工,不管创新创效价值大小和成效,都有任务和指标,形成人人头上有指标、个个肩上有重担。按照月初制定创新创效工作计划严格考核,奖优罚劣,严把质量关,不合格的不计算工资外,还给予相应的处罚,确保创新创效实际效果。
“我们发扬艰苦奋斗‘老黄牛’精神,实现了双赢。”吴义坤经常教育职工:“职工有‘票子’,班组得‘面子’,矿上捂住‘钱袋子’。”
在电脑上清晰的看到在2020年郑煤集团小改小革中《雾炮除尘器的设计与加工》二等奖,给予支护组2000元的奖励,对相关人员300元,200元不等的奖励,每年节约成本费用8万余元。
合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土。正是班组这些“淘客”、“创客”发扬艰苦奋斗“老黄牛”精神,用聪明才智和勤劳双手,为矿井高质量发展贡献挥洒着汗水。
作者:郑州煤电股份有限公司超化矿房金红 |