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[已见刊] 有了它,纠正“提升机尾轮活动板”位移不再难

发表于 2025-4-18 10:54:14 | 查看全部 |阅读模式

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有了它,纠正“提升机尾轮活动板”位移不再难
◎陆湧浩
3月16日,新天钢集团天铁公司崇利制钢白灰车间的斗式提升机地坑内,原料班班长范海峰和工友共同完成3号、4号斗式提升机尾轮活动板的纠正工作后,满脸欣喜地向钳工班班长樊贺强感慨道:“咱们自制的斗式提升机防活动板磨损安全调整装置,真是太好用了!如今,只需旋转调整螺栓,就能迅速、精准地纠正尾轮活动板的位置,再也不用停机检修了。”
斗式提升机作为白灰生产线的核心设备,承担着石灰石、熟料等物料的垂直输送任务。其尾轮活动板不仅具备防尘密封功能,还是尾轴轴承座的关键安装部件。活动板两侧的导向条与压条,能够限制其摇摆和前后移动。为防止料斗被堆积物料顶起,尾轮轴承座通过挂钩,与配重臂、横杆和配重组成的配重装置相连。在正常情况下,这套配重装置能够助力料斗挖掘底部物料。
然而,当处理石料等大颗粒物料时,传统配重系统难以抗衡料斗的顶升力。轴承座会带动活动板上移,加上料斗链条在长时间使用后逐渐变长,导致配重臂与尾轮轴承座连接点的角度和位置发生改变。“活动板出现歪斜位移,与压条和导向条产生摩擦,进而磨穿固定压条的钢板,最终导致活动板卡死,阻碍尾轮轴与轴承座的运动。这不仅可能引发烧电机、减速器损坏、链条断裂等严重事故,还会直接影响窑炉系统的安全稳定运行。”范海峰说。
去年9月的一天,范海峰发现斗式提升机尾轮活动板再次出现歪斜,且已经与固定压条的钢板发生摩擦,立即联系樊贺强前来处理。樊贺强赶到现场,完成活动板调整后,与范海峰商讨道:“我们必须想办法解决提升机尾轮活动板容易位移的问题。”经过深入讨论,他们意识到,活动板由配重臂带动运行,只要设计一款能够控制活动板运行轨迹的装置,就能有效解决这一难题。
于是,在范海峰的协助下,樊贺强对斗式提升机的实际尺寸进行了精确测量,并通过电脑绘制了三维空间图形。经过反复研究,最终确定了斗式提升机防活动板磨损安全调整装置的制作方案:在调整套与配重臂之间增设力矩平衡调整装置,通过控制活动板的运行轨迹,改变配重臂运行时的空间角度和位置,从而解决活动板易位移的问题。
说干就干。樊贺强带领钳工组职工分步制作:先加工一个长方形空心开口的盒子作为调整套,在调整套的上下两面都焊接上螺母,并拧入紧固螺栓,侧帮开设检修观察孔,以便日后检修;接着切割一块与调整套开口大小相同的钢板,在钢板中心钻孔,并在孔的两侧焊接管子,制成第一块端板;然后选取一根螺栓,在其尾部焊接圆形钢板,穿过第一块端板后,在端板另一面也焊接圆形钢板,防止螺栓晃动;最后将这块端板焊接到调整套的一端,在配重臂的一端焊接连接杆并挂上重物,另一端焊接带螺纹的第二块端板,将配重臂穿入调整套并与螺杆连接。“由于端板采用了特殊设计,螺杆只能在孔内转动。工作人员只需转动螺杆,就能带动配重臂移动。调整好活动板位置后,拧紧调整套上的螺栓,固定配重臂,最后将配重臂与钩子牢固连接即可。”樊贺强说。
这套调整装置由第一端板、第二端板和调整螺杆等3部分组成。第一端板位于配重臂端部,中心设有螺孔;第二端板安装在调整套端部,配有调整螺栓。范海峰说:“当链条磨损变长、活动板位置发生改变时,工作人员只需旋转调整螺栓,合理调整配重臂的伸出或缩回量,就能改变配重臂的空间角度和位置,迅速、精准地纠正活动板位置,确保系统平稳运行。”
“自该装置投入使用半年来,有效解决了斗式提升机尾轮活动板位移的纠正难题,大幅降低了设备的故障率,减少了设备的维修成本,提升了设备的运行效率。目前,该装置正在申请国家实用新型专利。”白灰车间主任祁庆凯满意地说。

【技术创新】图1:范海峰(左二)与职工们商讨如何选用调整螺栓.jpg
【技术创新】图2:范海峰(左)和工友使用自制的活动板力矩平衡调整装置调整活动板的位置.jpg
【技术创新】图3:范海峰(左)和工友根据图纸商讨解决方案.jpg
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