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今年以来,松藻公司及各矿井单位加大瓦斯抽采科技攻关力度,在水治瓦斯、钻孔封孔工艺、钻机升级改造、气水渣分离一体化装置推广运用等方面取得成效,为有效缓解瓦斯抽采治理对矿井安全生产的制约奠定了基础。
水治瓦斯试验进展顺利。水力割缝增透技术在石门揭煤、防突掘进条带孔、穿层网格钻孔施工中的运用,效果较为明显。截止8月底,松藻煤矿累计施工水力割缝钻孔831个,钻孔总进尺20568.1米。8月份,打通一矿、渝阳、同华煤矿成功对261个钻孔进行水力割缝。同时,渝阳煤矿在北3704西瓦斯巷(下段)进行高压水力压裂试验取得成功,压裂有效范围为30米以上,80米以下。压裂有效范围内钻孔平均抽采纯量达每分钟1.82升,抽采效果比标准孔提高了11.4倍(初步结论)。
钻孔下全套封孔工艺取得初步成效。渝阳煤矿通过对北三区低浓度透孔情况表明:钻孔内部堵塞是导致钻孔抽采浓度低的最主要因素。为此,该矿在北3702中、东瓦斯巷(下)进行采用PVC管下全套(各煤层段采用筛管)封孔工艺的试验研究。截止8月底,已对56个钻孔进行了下全套封孔,然后接入矿井抽采系统后,测定钻孔平均抽采浓度达25%以上,相邻未实施下全套封孔的钻场,接抽后平均抽采浓度仅为5%,下全套封孔抽采效果明显增加。
抽采钻机改造升级,效果明显。各矿井结合本矿实际,对ZY-750(650)钻机、ZYG-150型钻机进行优化改造,提高了转机转速和钻孔到位率,降低了钻头损耗量等。其中,松藻煤矿使用ZY1250钻机泵站、操作台,配合ZDY750钻机框架、机架,使用伊顿J6K摆线液压马达进行钻机组装。经试验,改造钻机与ZDY750C钻机相比有以下优点:一是钻机转速快,转速提高60% ,钻孔定向好,钻孔成孔率提高;二是钻进速度快,正常条件下改造钻机单班进尺为84m左右,单班进尺提高23.5%;三是钻机故障率低,钻机试验过程中未发生故障,钻工普遍对钻机改造效果满意。
新型“气水渣分离一体化装置”推广应用取得初步效果。8月份全公司配备60套新型“气水渣分离一体化装置”分发到各矿,各单位均制定了相应的使用管理办法,加大了规范使用的力度。从应用情况来看,总体效果较为明显,8月,全公司因施钻引起瓦斯超限为40次,7月为49次,下降9次,降低22.5%。除石壕、梨园坝煤矿外,其他各矿因施钻瓦斯超限降幅均达50%以上,实现了公司下降20%的目标。
(周明剑) |
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