在吉林石化公司炼油厂加氢一车间主控室内,DCS屏幕上的一组数据格外引人注目:氢气加热炉燃料气消耗从原来的每小时630立方米降至350立方米。“每小时节约280立方米这个数字背后,是我们对换热系统进行优化调整的结果”,车间主任叶遥对记者说。
原来,在吉林石化转型升级项目——催柴改质装置投产后,该厂加氢一车间三级工程师孙谦敏锐地发现,虽然新更换的催化剂和生产原料变为催化柴油使精制温升达到65℃、裂化温升63℃,较上周期分别提高40℃和35℃,但换热旁路调节阀的开度设置仍沿用旧参数,导致新更换的高压换热器E1101未将反应热充分利用。
“这就好比冬天一边开着暖气取暖,一边开着窗户”,孙谦形象地比喻。经过反复测算,攻关小组决定对系统进行精细调整:将循环氢换热旁路调节阀TV1225B保持全关,同时将原料油换热旁路调节阀TV1223B开度精准控制在1%左右。这一调整使原料油换后温度稳定在305℃,氢气加热炉出入口温差从原来的130℃降至20℃以内。
数据显示,优化后氢气加热炉出口温度稳定在325℃以下,在确保精制反应器A入口温度稳定的同时,大幅降低了能耗。不仅如此,按燃料气密度0.95、单价1500元/吨计算,年节约成本达349.52万元。该装置在保持精制反应器A入口温度稳定的同时,实现了“热能吃干榨净”的优化目标。
“这套优化方案就像给装置装了‘智能空调’,通过精细调控各换热环节的‘冷热配比’,既挖掘了新设备的潜力,又延续了老装置的节能基因。”叶遥介绍,该优化方案被评为“吉林石化公司炼油厂2025年二季度合理化建议项目奖”,经验正在全厂推广。(工人日报客户端记者 彭冰 通讯员 杨志达)