返回列表 发布新帖
查看: 12|回复: 0

一项优化操作,年节约成本350万元

发表于 昨天 07:52 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

在吉林石化公司炼油厂加氢一车间主控室内,DCS屏幕上的一组数据格外引人注目:氢气加热炉燃料气消耗从原来的每小时630立方米降至350立方米。“每小时节约280立方米这个数字背后,是我们对换热系统进行优化调整的结果”,车间主任叶遥对记者说。

原来,在吉林石化转型升级项目——催柴改质装置投产后,该厂加氢一车间三级工程师孙谦敏锐地发现,虽然新更换的催化剂和生产原料变为催化柴油使精制温升达到65℃、裂化温升63℃,较上周期分别提高40℃和35℃,但换热旁路调节阀的开度设置仍沿用旧参数,导致新更换的高压换热器E1101未将反应热充分利用。

“这就好比冬天一边开着暖气取暖,一边开着窗户”,孙谦形象地比喻。经过反复测算,攻关小组决定对系统进行精细调整:将循环氢换热旁路调节阀TV1225B保持全关,同时将原料油换热旁路调节阀TV1223B开度精准控制在1%左右。这一调整使原料油换后温度稳定在305℃,氢气加热炉出入口温差从原来的130℃降至20℃以内。

数据显示,优化后氢气加热炉出口温度稳定在325℃以下,在确保精制反应器A入口温度稳定的同时,大幅降低了能耗。不仅如此,按燃料气密度0.95、单价1500元/吨计算,年节约成本达349.52万元。该装置在保持精制反应器A入口温度稳定的同时,实现了“热能吃干榨净”的优化目标。

“这套优化方案就像给装置装了‘智能空调’,通过精细调控各换热环节的‘冷热配比’,既挖掘了新设备的潜力,又延续了老装置的节能基因。”叶遥介绍,该优化方案被评为“吉林石化公司炼油厂2025年二季度合理化建议项目奖”,经验正在全厂推广。(工人日报客户端记者 彭冰 通讯员 杨志达)




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表