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七天攻坚 让生产线“满血”回归

发表于 5 小时前 | 查看全部 |阅读模式

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高飞 何挖都 文/图
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团结协作大修生产线

9月4日13时,随着西昌钢钒板材厂热轧机组成功轧制出第一卷钢卷,该厂为期7天的热轧线年度大修落下帷幕,此次检修共完成323个检修项目。

未雨绸缪,精心备战。大修前2天,设备主管工程师张红军蹲在粗轧机旁,手里捏着一份清单:“平衡缸底座螺栓没有紧固,高压水集管固定螺栓松动……”他的笔记本上记着十几条问题。几米外,6名工人正抓紧时间清理加热炉辊道架上的防锈油,油污沾满了他们的手套。

备件延迟到厂,热区设备管理单元负责人王勇抓起对讲机:“精轧机下标高调整装置还没到?联系物流,直接去高速路口接车!”

攻坚克难,挑战极限。8月29日,重头戏开场---更换飞剪。这个长6.3米、重210吨的钢铁“巨兽”,是剪切钢坯的关键设备。

“吊装角度再调1度!”起重工陈师傅盯着指挥信号,额头渗出冷汗。吊装工位不足20厘米,吊钩稍偏就会撞到管线,20余人屏息凝神,看着飞剪缓缓脱离基座。新设备安装时,机械点检组长周龙突然举手:“大钩向西点动,再来走2毫米!”所有人立刻抄起液压千斤顶,在狭缝中调整了40分钟。

团结协作,众志成城。9月2日16时,热区设备管理单元组织技术骨干开展设备隐蔽部位停机点检,设备主管工程师张红军举着手电对热卷箱2C辊铰接点看了半分钟:“铜合金轴套裂了。”备用件仓库空空如也。

“联系应急加工,现做!”机加工车间灯火通明。技术组立即测绘图纸,车床加工到凌晨3时。安装时,张红军发现新零件卡涩,顺手抓起砂纸打磨:“当年我师父教过,这种合金要顺着纹理磨……”

大修结束,重启轧钢。9月4日13时,第一块火红板坯缓缓进入轧线。操作台前,轧钢甲班倒班作业长刘成心沁汗,这是检修后的首块热轧板,当1020℃的钢板平稳穿过精轧机组时,监控室爆发出掌声。

另据了解,此次大修过程中,该厂通过管理重心下沉,完善厂直管倒班作业区改革,使责任界面更清晰,“扁平化”管理模式更高效。设备检修系统克服人员少、检修费用紧张等不利因素,能自主维修项目绝不外委,确保大修成本更低。厂领导、相关单元负责人24小时值班,点检人员轮流倒班作业,确保大修进度和质量。

  
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