马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
从“等活干”到“抢活干” 内部市场化改革激发新动能 “现在,大家不是‘等活干’,而是‘抢活干’,没活的时候还会主动去找活!”12月9日,在川煤集团达竹机制公司大修车间,支架检修班班长周成伟一边忙着组装刚检修好的液压支架,一边笑着说。 自今年年初该公司在该公司全面推行内部市场化改革以来,达竹机制公司发生了翻天覆地的变化:职工从“被动应付”到“主动请战”,月人均收入从改革前的3000元提升至如今的近5000-6000元,车间年人均产值达60多万元,累计完成各类设备大修、技改、加工任务1035余项,成为达竹矿区机电设备保障的“硬核力量”。 从“三不”到“三抢”:机制一变,活力迸发 改革前的大修车间,因全公司薪酬下调25%,车间一线职工呈现出“人不齐、活不继、效不高”的困境。部分职工“三不”现象突出——不催不干、不检不修、不管不问,设备维修周期长、质量不稳定,直接影响安全生产接续。 “那时候,活是‘派’下来的,干多干少一个样,谁还愿意多干?”车间主任赵毅回忆道。 2025年3月,达竹机制公司在大修车间试点内部市场化改革,在班组推行生产劳务承包,打破集体出工、分配上山打猎、人人有份的大锅饭局面。打破“大锅饭”,以“计件+竞价+质量考核”三维分配机制:每一台设备、每一道工序、每一项维修任务全部“明码标价”,职工“抢单”作业,干得越多、质量越好,收入就越高。 “现在,我们是‘三抢’——抢任务、抢进度、抢质量!”黄权说,改革后,车间内部形成了“比技能、比效率、比贡献”的浓厚氛围,职工主动加班、主动学习、主动攻关,甚至连午休时间都有人围着设备研究技改方案。 从“外委”到“内修”:一年省下800万 改革不仅激发了人的活力,也撬动了技术的潜能。 以往,该公司承接的矿井大型设备如液压支架、立柱油缸、皮带机滚筒等出现故障,往往依赖外委维修,费用高、周期长、质量难控。如今,大修车间主动“揭榜挂帅”,成立了以党支部书记为首技术攻关小组,先后攻克了液压支架阀组精密修复、刮板机重型中部槽再制造焊接、立柱油缸缸体活塞密封套件安装装置设计等6项关键技术。 “以前立柱油缸油缸送出去修,至少要1万元/吨,现在我们自己干,成本不到8500元,质量还更可靠。”技术员王钰指着刚完成并打包好的立柱油缸告诉笔者。2025年以来,该车间已累计完成再制造油缸540吨,节约外委费用近800万元。 不仅如此,该车间还主动拓展业务范围,承接了各生产矿井再制造液压支架的安装售后服务工作,各型防爆电机再制造、设备调试等“跨界”工程,真正实现“从维修到制造、从保障到创效”的转型升级。 从“工人”到“合伙人”:人人都是经营者 “现在,我们不仅是工人,更是‘合伙人’。”职工雷模的一句话,道出了改革带来的身份之变。 在内部市场化机制下,该车间将材料消耗、人工成本、工期节点等要素全部纳入“经营单元”核算,职工不仅要“干好活”,还要“算好账”。通过“班组自主经营、任务竞价承接”的模式,职工的成本意识、质量意识、市场意识显著增强。 “同样修一台刮板机中部槽,过去只关心‘干没干完’,现在还要算‘赚没赚钱’。”赵毅介绍,2025年,车间职工自发提出合理化建议12条,实施小改小革8项,累计创效超过万元。 更令人欣喜的是,改革还催生了“人才回流”。一度因收入低、前景差想调离大修车间的技术骨干,如今纷纷申请调回大修车间。“这里有舞台、有奔头!”入职三年的大学生郭津滔说。 从“试点”到“标杆”:改革红利持续释放 据悉,达竹机制公司已将大修车间内部市场化改革经验在全公司推广,目前已覆盖6个基层车间、涉及职工近100人。该公司计划2026年再进一步优化,打造公司内部市场化改革的“样板工程”。 “改革不是终点,而是起点。”达竹机制公司党总支书记、经理龙仁海表示,下一步,公司将围绕“智能化再制造、精益化管理、市场化运营”三大方向,持续深化内部改革,推动传统机修向高端装备再制造制造转型,为川煤集团高质量发展注入源源不断的“机制动能”。 从“等活干”到“抢活干”,从“发工资”到“挣收入”,从“被动执行”到“主动创效”,达竹机制公司大修车间的改革实践证明:只要机制活起来,人就能动起来,效益就会好起来。这不仅是该公司深化国企改革的生动缩影,更是新时代产业工人价值重塑的鲜活样本。
|