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跟踪采煤二班:见证新投入采机滚筒内喷雾装置的成功风采

发表于 2011-10-22 10:59:03 | 查看全部 |阅读模式

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                              王廷永  

          20日,笔者从重庆市能投集团松藻煤电公司的石壕煤矿采煤624队听到一个好消息,通过采煤干部职工的共同努力,通过生产班组最近时间来加班加点的反复试验和使用,实践证明:该矿新研制采机滚筒内喷雾装置的科技攻关项目,在该队投入使用获得巨大的成功。
          据悉,10中旬,该矿又一科研项目——采机滚筒内喷雾装置,在采煤624队北工作面采机双滚筒上安装投入使用。通过该队支检班员工多次在现场安装调试,生产班在中班、夜班坚持使用采机滚筒装置正常割煤,员工反映的惊人效果引起了笔者的关注。
           效果到底有多好?试验成功的程度如何?带着疑问,20日中班,笔者和该队队长程亚涛,采矿技术员刘国强、新实习技术樊涛涛一起,深入到N1361采煤工作面,跟踪生产二班班长肖明先、采机司机吴齐林,从机尾开始割煤,到机头2个多小时,亲自见证了该矿研制采机滚筒内喷雾装置的成功风采。
         下午3时,在北工作面机尾现场,生产二班12名采煤员工准备就绪,队长发出开机指令。这是,班长打开割煤机电源,拉上采机仪合,采机滚筒开始旋转,截齿与闪亮的煤炭瞬间碰撞,霎时火星飞溅,煤尘滚滚,煤灰四处飞扬。大家都本能地带上了防尘口罩。
         “赶快打开内喷雾!”,肖班长指挥到。这时,采机司机吴齐林立即打开高压水管把手,只见采机滚筒截齿上一股股水流,随着滚筒的快速旋转,瞬间喷向煤尘,然后再卷入割下的跳跃的煤炭,进入工作面开动的溜子里。于是,割煤机运转的轰鸣声变小了,煤壁变得潮湿了,割下的煤炭湿润了,煤尘伴着回风流,工作面变得清晰可见了,截齿未产生火花了。当该班割到10号支架处,工作面降尘几乎为零,温度降低了3度,采煤工作面环境安全舒适了,大家都感到很兴奋,都纷纷取下口罩呼吸清新的空气,采机司机小吴脱下棉袜,熟练地操作割煤机,轰隆隆地向机头割去……
         “这标志着我们队新投入使用的内喷雾装置获得可喜的成功,大家这段时间来,为投入使用的内喷雾装置的事情操劳辛苦了!感谢大家!”在机头停机处,程队长激动地队大家说到。
         “刘技术,你具体负责技术监测,你给大家讲讲,让大家全方位明白内喷雾装置这个科技攻关项目具体内涵,真正明白矿领导为我们采煤班组工人安全健康所付出的良苦用心。”
         “好,在此机会,我就给大家讲两句。通过我队这几天的现场观察和技术测试,采机滚筒内喷雾装置完全符合矿设计要求,达到安全质量标准。具体的讲,我矿设计的新型内喷雾装置,是将水雾直接喷洒在截齿的周围,实现湿式截割。它具有抑制粉尘、冲淡瓦斯、冷却截齿和扑灭截割时产生的火花等作用,有效地降低了粉尘,对我们采煤工的生命安全和身体健康起到了良好的安全保护作用。”
         “呀!起这么多好的作用。不过我这几天在算术一笔经济账,采机滚筒内喷雾装置有效降低的截齿在割煤时的温度,减少的对截齿材料的消耗,一个采煤班每班割3刀煤,少换10多颗新截齿,这样可为连队节约1500多元材料费用,经济效益大着呢!”肖班长小声对着笔者耳朵,感慨说到。
         与此同时,程队长站在机巷溜子机头上招呼到:“大家注意了,不要高兴的太早,我希望工友们一定要像宝贝一样,继续爱惜和使用好采机滚筒内喷雾装置,等到28号煤电公司现场会的领导来我队参观学习,受到公司领导的认可,那才算真正的成功啊!
         这时,北采煤工作面传来工友们熟悉的鼓掌欢呼声……
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发表于 2011-10-23 20:36:23 | 查看全部
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发表于 2011-10-23 23:11:19 | 查看全部
  
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