返回列表 发布新帖
查看: 17|回复: 0

从“金点子”迈向“硬成果”

发表于 10 小时前 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

“原本需要8人协同配合才能完成的垂梯钢构件吊装校正工作,如今只需4人便可高效完成,而且精度还提升了20%!”在中铁六局建安公司某站房钢结构雨棚改造项目的现场,项目副经理付国平指着正在作业的新型吊装定位装置,兴奋之情溢于言表。这个由一线技术人员自主研发的小发明,正是该项目将科技创新从“金点子”转化为“硬成果”的鲜活例证。

此次进行改造的站房雨棚始建于上世纪90年代,存在钢结构锈蚀、节点松动等较为突出的问题。并且该站房地处交通枢纽的核心区域,这就要求施工既要保证安全精准,又要最大限度减少对铁路运营的影响,施工难度和安全压力相互叠加。

难题就是创新的切入点。项目团队迅速组建了“党员技术攻坚小组”,深入扎根施工现场开展调研工作。一线工人的实际操作经验与技术人员的专业知识相互碰撞,迸发出创新的火花。针对钢构件吊装定位精度差、反复调整耗费时间长的问题,拥有20年钢结构施工经验的老技师李师傅提出了“在吊装索具上加装导向定位器”的设想。技术团队随即跟进,通过进行三维建模模拟、力学性能测试,最终成功研发出“可拆卸式钢结构吊装精准定位装置”。该装置采用红外定位与机械卡固双重保障措施,可将钢构件安装误差控制在2毫米以内,单榀钢构件安装时间由4小时缩短至1.5小时,累计节约工期达7天。

站房雨棚改造涉及大量锈蚀钢构件的处理工作,传统的人工打磨除锈方式不仅除锈不彻底,还存在粉尘污染大、携带不便等弊端。技术攻坚小组借鉴工业除锈技术,结合现场空间限制因素,改良出了“小型化高压无气除锈喷涂一体机”。“这款设备自带除尘装置,除锈效率是人工的5倍,除锈合格率从85%提升至99%。工人的作业环境也得到了极大改善。”负责除锈作业的青年工人小雷如此说道。

在施工组织方面,项目团队引入BIM技术构建三维可视化模型,将雨棚钢结构、管线排布、施工机械走位等全部纳入模型进行仿真模拟。通过提前预判施工冲突点,优化施工工序,成功解决了“既有管线迁改与钢结构安装交叉作业”的难题,有效缩短了工期。同时,基于BIM模型对材料用量进行精准核算,使钢材损耗率从3.2%降至1.8%,直接节约成本近10万元。

目前,该站房钢结构雨棚改造项目已完成80%的施工任务,预计月底能够顺利竣工。“从一线实践中提炼问题,运用技术创新破解难题,让‘金点子’切实转化为推动生产的‘硬成果’,这是我们施工企业实现高质量发展的核心动力。”项目副经理付国平表示,项目团队将把此次积累的创新经验整理成册,形成标准化施工指南,为后续同类项目提供技术支撑,也为铁路建设领域的技术创新注入了新的活力。(工人日报客户端记者 赖志凯 见习记者 沙剑青 通讯员 曹杨)


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表