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“冷凝水降温+特氟龙涂层”治干燥机高温、粘胶顽疾(图3幅) ◎屈腾 陆游 “干燥机减速箱冷却系统改造与干燥箱涂层优化后,顺丁橡胶产品I类品率突破99.85%,创下历史新高!”2025年12月22日,扬子石油化工有限公司橡胶厂顺丁装置生产现场,技术员徐洪亮攥着刚打印出来的生产报表,难掩兴奋地对身旁的同事说。而5个多月前,徐洪亮还在为干燥机减速箱高温、干燥箱粘胶两大难题发愁。 去年7月初,夏日热浪裹挟着车间内的机器轰鸣声扑面而来。徐洪亮像往常一样开展工艺安全巡查,手刚触碰到后处理干燥机减速箱的外壳,就被烫得猛地缩回。他当即掏出测温仪,屏幕上的数字赫然显示:75摄氏度,已逼近设备安全运行上限。更让他忧心的是,生产报表数据显示,每天清理干燥箱内壁的粘胶量始终徘徊在250公斤左右。“减速箱温度降不下来,设备随时可能出现停机故障;粘胶清不完,既浪费原料又拖慢生产节奏。”在车间安全生产例会上,徐洪亮神情严肃地提议说:“必须尽快找到解决办法!” 会后,徐洪亮立即带领技术团队扎进车间,连续3天蹲守在干燥机旁跟踪记录。他们用红外测温仪逐点检测管线温度,并拆解冷却水管线阀门取样观察,最终锁定问题症结:减速箱油温冷却所用的循环冷却水处于装置管网最末端,不仅水压不足,水中杂质还较多,既大幅降低了换热效率,还在冷却水管线内壁形成了3毫米厚的水垢,进一步堵塞水流通道。与此同时,拆开干燥箱检修门后发现,箱体内壁未做任何防粘防护处理,附着了一层3至5毫米厚的粘胶结垢,这正是粘胶清理量居高不下的核心原因。 在梳理全厂水循环流程时,徐洪亮发现,热水回用缓冲罐罐顶溢流管排入地沟的冷凝水,温度稳定在32摄氏度左右,与循环水供水温度基本一致。更重要的是,他取样观察后发现,这些冷凝水清澈无杂质,堪比“凉白开”。“这不就是现成的优质冷却水源吗?”徐洪亮眼前一亮,激动地说:“用它给减速箱降温,既能解决循环水水压不足、杂质多的问题,还能减少污水外排,实现环保与生产的双重收益,简直是一举两得!” 经过3轮流量测算与管道压力模拟验证,技术团队最终敲定干燥机减速箱冷却系统改造方案:新增专用管道,将回收单元的多余冷凝水引至减速箱冷却系统,同步加装滤网与压力表,确保供水的稳定性与安全性。方案落地后,成效显著。减速箱运行温度稳定控制在62摄氏度,彻底规避了高温停机风险;同时,多余冷凝水可直接为循环水系统补水,每月能显著降低水费支出,实现了降本增效。 攻克干燥机减速箱高温难题后,团队将目光投向干燥箱粘胶问题。通过反复对比试验多种防粘材料的耐高温性、附着牢固度与实际防粘效果,团队最终选定特氟龙涂料作为最优解决方案。他们采用高压喷枪喷涂工艺,在干燥箱体内壁形成一层0.8毫米厚的光滑涂层,如同为内壁穿上了一层“防粘铠甲”,从根源上减少了橡胶粘胶的附着。“改造后效果太明显了!”徐洪亮介绍说,干燥箱内壁粘胶量大幅下降,每日清理量较之前减少300千克,每年可节省物料成本95余万元;清理工人无需再加班加点作业,劳动效率也大幅提升。 如今,顺丁装置运行状态全面优化:干燥机减速箱温度稳定可控,内壁特氟龙涂层持续保持良好防粘效果,产品I类品率稳定在99.8%以上。“通过冷却系统改造与干燥箱涂层优化,我们精准破解了长期制约装置高效运行的高温、粘胶两大痛点。”顺丁装置副主任刘毅在生产例会上总结道,“这不仅彻底规避了设备高温停机风险,更实现了产品品质的跨越式提升,最终达成了安全、品质、效益、环保的四重共赢。” 图1:技术团队检查干燥机减速箱运行状态
图2:技术团队研讨干燥机减速箱冷却系统改造方案
图3:技术团队全面梳理排查顺丁装置生产设备
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