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“解痛能手”孙家林(图2幅) ◎屈联西 李超 “你们赶上好时候了!现在极板制作从轧板、裁剪到冲孔,全在滚轴移动平台上完成流水作业。这个翻板平台就是孙工段长当年自主研发的。脚踩踏板,极板自动翻转,体力省了一大半,再不用费劲抬板翻板啦!”2025年12月13日,河南豫光锌业有限公司锌业二厂极板工段一班班长张扬,向新职工刘亚飞自豪地介绍道。 他口中的孙工段长,是锌业二厂极板工段前工段长孙家林,现任硫酸钴工段工段长。这位爱跟生产难题“死磕”的实干派,凭借一系列精准有效的小改小革,把一个个生产痛点变成了提质增效的亮点,先后斩获公司“劳动模范”、河南省“五一劳动奖章”等荣誉,被职工们亲切誉为“解痛能手”。 2020年12月,因外包撤销,公司极板工段划归锌业二厂,孙家林临危受命主持工段工作。刚接手,两个棘手的“痛点”就摆在他面前:一是职工需弯腰搬运几十公斤重的极板,腰肌劳损问题普遍,不少人贴着膏药仍难缓解,导致离职率居高不下;二是新上的硫化板项目生产效率低下。“这事不能这么耗着,必须靠创新减负提效!”孙家林坚定地说。 针对铝板打磨、边缘刷胶效率低下的问题,孙家林连续3天扎在车间:拿卡尺精准量尺寸、跟操作工细致学流程,手绘磨边机设计草图,跑遍五金市场比对选型,最终引入“贴胶带神器”,将其卡在铝板边缘一拉,胶带就能精准贴合。“以前两个人忙活半个小时的活,现在一个人10分钟就能搞定!”张扬回忆起当时的变化,如是说。 更让职工点赞的是阳极板焊梁工序的改造。过去,职工每天弯腰抬板、翻板上百次,不少人私下抱怨“腰都快断了”。孙家林到机械厂考察后,购回简易摇臂吊,结合车间空间布局,在焊梁工位旁焊制一个翻板平台。“用摇臂吊把极板吊起,竖着插进平台卡槽再放平,焊完一面横梁,用手轻轻一转,板面就能上下翻转180度,再焊另一面横梁就行。职工们不用再弓着腰使劲,体力消耗减了大半。”孙家林介绍道。 此前,阳极板冲剪、冲孔工序繁琐,职工得抱着极板来回奔波。孙家林重新规划车间布局,将分散的冲剪机、冲孔机集中摆放,铺设滚轴移动平台。如此一来,整叠阳极板毛板吊至冲剪机旁,只需在滚轴上轻推轻拉,就能依次完成各道工序。“以前的重体力活,现在既轻松,又成了工段的技改‘亮点’!”25岁的班长范亮亮笑着说。55岁的老职工赵修占更是感慨道:“以前下班腰都直不起来,现在终于能挺直腰杆干活了!” 2022年10月,锌业二厂成立硫酸钴工段,孙家林再度挑起重担,调任该工段工段长。硫酸钴项目试产初期,新的难题接踵而至。“设备说明书是外文的,工艺又特别复杂。”孙家林说。为攻克难关,他天天守在92级萃取工艺现场记录参数,跟着化验员钻研操作技巧,带领团队边试生产边优化流程,没多久就整理出标准化操作手册,让职工从“慌手慌脚操作”变成了“稳稳当当干活”。 可安稳日子没过多久,产品磁性异物超标问题凸显,不合格品堆满了仓库。经过细致分析,孙家林判断异物主要为外部带入,立刻对铁制设备实施严格防护:给管道缠满胶带、给阀门套上塑料罩、把操作台边框包上海绵。一番操作后,产品磁性异物含量虽有下降,但仍未达标,不过这也让他看到了破解的希望。 一天,孙家林路过成品分装区,看到电葫芦吊着重物来回移动,突然停下脚步:“成品分装前用电葫芦吊装,铁磨铁肯定会产生铁屑!”他立刻找来机修工,用压滤机备用滤布缝了个伞状防护罩,反向装在吊钩上方。第二天吊料时,他特意守在现场,吊完料取下防护罩一看,上面果然附着一层薄薄的铁屑。“思路对了!”他激动地一拍大腿说。 然而,这份喜悦并未持续太久。成品工杨杰便找到孙家林反映问题说:“段长,这个防护罩拆装太费劲了,每次吊料都得耽误好几分钟,严重影响出料效率。”得知这一情况后,孙家林当晚就联系电葫芦厂家,与技术员视频沟通至深夜。随后,他又对照车间实际空间尺寸反复绘制草图,连续两晚熬到凌晨,终于敲定了风琴式护罩优化设计方案。 定制的新型护罩安装到位后,可随吊钩自由伸缩,无需反复拆装;操作工只需每周清理一次吊钩挡灰板,就能维持设备稳定运行。杨杰现场试吊几批物料后,满意地说:“这下可太方便了!” 此后,孙家林又进一步密封成品车间门窗,在管道内、成品包装机前加装除磁器,全面杜绝磁性异物污染隐患。一道道防线落地,产品磁性异物超标难题终于彻底解决。 从极板工段到硫酸钴工段,孙家林始终以创新为刃破解生产难题,让一个个“痛点”转变为“亮点”,推动工段生产效率与产品质量双提升。硫酸钴工段也因此多次荣获豫光集团“先进工段”等荣誉称号。 图1:孙家林(左)向翟洪波讲解风琴式防护罩防护磁性异物原理
图2:孙家林在高纯钴液罐前查看管道除磁器的应用效果
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