|
|
马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
通讯员 江艳 石超
“成了!”1月19日,在宝石机械自动化设备分公司,机加工区机修班班长刘健与操作工刘波看着眼前恢复运转的精镗头,会心一笑。
这一天,一场由设备操作工和机修人员自发组织的“抢救行动”,不仅成功让“躺平”的刀具重获新生,更是算赢了一笔生产交期的时间账和刀具配件的成本账,省下15000元,直接呈现了车间推行“阿米巴”经营模式后的员工成本意识转变。
去年以来,宝石机械试点推行“阿米巴”经营模式,所属各分(子)公司内部分割成许多个被称为“阿米巴”的小型组织,每个“阿米巴”都作为一个独立的利润中心进行运作,鼓励全体员工参与经营管理,力求集全员智慧化解经营压力,实现“人人成为经营者”的目标。
自动化设备分公司机加车间是试点巴之一。成为一个“阿米巴”之后,车间每个人心里都绷着一根成本弦,真正成了独立核算、自己扛利润的“小老板”,一手控成本一手挣效益。
“以前刀具坏了,我们操作工报修后等着换新配件就完事了。现在可不一样,刀具出问题直接关系到我们‘机加巴’的产出和成本,大家都想着怎么修得更快、更省!”刘波这样说。
这种“人人都是经营者”的意识,正是“阿米巴”真正落地的重要一步!
19日上午,车间关键设备的进口精镗头突然“停摆”。这把镗刀已使用13年,配件早已停产。购置新件需15000元,还得等两周,产线等不起。
面对精密设备,操作工与维修师傅没有犹豫,迅速组成攻关团队。经检查分析,判断是油污卡住了精密部件。
机修班迅速查阅设备图纸、维修资料、参考案例,不等不靠,购买原料调制清理液,当天下午,刘健和维修工杨晓虎小心翼翼地拆解、加热、浸泡、研磨、清洗、再重新装配调试……几个小时后,精镗头成功“复活”,运转参数全部达标。
此次“急诊”中,“机加巴”成员的“经营者意识”让他们迅速主动严控成本,省下的15000元,不仅是刀具配件的费用,更是避免了维修等待导致订单延误的损失,更让一线员工坚定了通过协作创新解决依赖外援难题的信心。
“‘阿米巴’模式让我们算清投入产出账,2025年12月份就省下了10多万元。”杨晓虎成就感满满地说。
从被动执行到主动降本提效,“阿米巴”模式使经营管理重心下移,让一线员工和班组具备“经营者”视角,努力算细账、聚合力,为企业提质增效注入澎湃动能。 |
|