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(彭政舞 金银贵)
2011年,松藻煤矿继续实施“科技兴矿”战略,着力开展科研项目研究,积极推广应用新技术、新工艺和引进新设备,助推了矿井可持续发展。今年,该矿在多个采面遇地质变化、煤质压力大以及安全不好的形势下,1至11月仍生产原煤92万吨,取得了较好的成效。
科技攻关:劣势变优势
松藻煤矿是一个老矿,随着不断向下水平开采的延伸,距离远、开采难度大、人少、设备老化等劣势凸显出来。创新,成了逆势而行的必然选择。为此,该矿从上到下积极开展科技攻关,解决制约矿井发展的难题。
今年5月,针对二区主运料系统环节复杂,常因运送不及时影响生产,该矿生产科组织人员深入现场调查和分析论证,将原正335至正100轨道上山延至正80,不但缩短了运输时间,确保生产材料的及时供应,而且还节省了一台原正100转载材料的机车和人员,达到了既提效又减人的目的。
今年9月,由于电煤钻防突架子结构不合理,导致防突钻孔施工速度慢,劳动时间长,该矿掘进4队通过研究、讨论,重新对防突架子进行改进,并加工制作助推器。改进后的防突架子,在施工断面3.4米巷道时,能使一次防突打孔时间由原来4.75小时减少到2.8小时,剩余2小时可掘进同等巷道1.6米,每天以施工一次防突孔计算,一个月将多施工48米,大大提高了掘进效率。
科技引领:“软肋”变“铁骨”
企业要发展,必须有先进的技术和设备作支撑。为此,该矿在进行技术革新的同时,不断注入资金引进新设备,推广应用新技术、新工艺,让曾经制约矿井发展的一个个“软肋”变成了“铁骨”。
引进先进设备。针对二区K1煤层增厚的实际,引进新型液压支架,改变了原液压支架支撑高度不够,无法割净煤炭导致资源浪费的现象;为提高掘进进度,又引进一台综掘机,形成四台综掘机共进齐驱的格局;引进全液压定向1000米钻机打孔,解决保护层掘进条带预抽、部署接替紧张等难题。
应用新技术。抽放打孔采用穿透煤层的施工方法,以减少工作面回采时瓦斯超限发生;穿孔采用“间歇式穿煤”方法,自该方法实施来,穿孔时瓦斯超限次数下降99%;封孔使用膨胀封隔器进行封堵,与原来的封孔技术相比,既节省了时间,又节约了水泥、河沙等材料。
应用新工艺。利用采煤机替代人工刷边。刷边工艺的改进,既减少了打炮、攉煤等工序和节约了炸药、雷管等成本,又使用工由以前10余天降到4天左右。
据了解,今年该矿共开展科技攻关46项,推广使用新技术、新工艺13多项,投资上千万元购买采煤机、综掘机等生产设备,为矿井可持续发展提供了有力保障。 |
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