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精益求精为效益添彩
2011年,是豫光金铅集团公司的效益年,受大环境的影响,因粗铅严重供应不足,豫光精炼厂只有三个月满负荷生产,最终没有完成电铅生产任务,让每一个精炼厂人的心里都沉甸甸的。但是,在困难面前,该厂积极想方设法,自我加压,苦练内功,以严抓节能降耗为工作重心,加强细化管理,使指标逐步优化,完成了析铅直流电耗108kwh/tpb,天然气消耗指标25m3/tpb,吨铅加工成本较计划降低了 6.73元,全年创效388.6万元,用别样的丰收为效益年染上了祝福的颜色!
深挖细控巧安排 稳中求胜降电耗
2011年是公司的效益年,同时也是精炼厂实行纵向管理模式改革后,运行一周年的时间。大岗位作业流程的实现,着实涌现出来许多优越性,是横向管理模式所无法取代的。尤其是生产战线形成一个有机整体后,既方便了集中管理,又有利于指标的良好控制。完全形成了以电解为中心,除铜、始极片工序共同为之服务的生产管理模式,在很大程度上,职工们的向心力和凝聚力有了明显提高。同时,在同等条件下,也营造了四个电解工段进行比、赶、超的竞争氛围,推动了各项工作的良好开展。
在生产过程中,针对粗铅严重供应不足的现状,该厂采取各种措施积极应对。首先,及时和上级部门沟通,掌握粗铅的供应情况,提前调整电流,合理安排出装槽。其次,改变原来的生产作业方式,根据实际情况,进行单班生产和单锅生产,减少空耗。再次,与化验部门沟通,及时做好采样、化样工作,对采样完毕的外购铅及时加锅,减少中间占用量,确保外购铅零库存,使产量达到最大化,提高生产任务的完成进度。
做好生产安排是首当其冲,加强过程控制就成了重中之重了。每周二按时召开综合例会,成了该厂雷打不动的一个习惯。综合例会上,厂长翟居付总会重复着这样一句话:“我们只有抓好过程控制,将细化管理落实到位,才能保证指标的更好完成。”每一次综合例会都是一次总结会,针对各工段工作中存在的问题,严加分析,并要求各管理人员务必要改变工作方式,扭转工作局面。各工段也都付出了具体的行动,一是在粗铅供应不足的情况下,加强了工艺控制和管理,合理调整电流密度,降低液电压。二是严格控制电解液成分,合理补充新酸,调节铅离子浓度,合理控制添加剂含量和电解液温度,增加查槽次数,做好内部控制,减少连电现象,确保电效稳定,三是不断完善各种工艺要求,加强槽面控制,严抓出装槽质量,注重阴、阳极板的质量控制,加强一线操作员工的技术培训及操作监管,认真查槽,及时掌控析铅结晶的变化情况,减少连电,降低电耗。四是重点抓过程控制,减少空耗现象。通过努力,辛勤地付出也有了完美的回报,全年完成析铅直流电耗108kwh/tpb(因粗铅供应不足原因,有9个月降电流未满负荷生产,对指标有一定的影响),较计划指标下降了8kwh/tpb 根据生产的析铅总量287449吨来计算,创造效益131万元。该项指标也是公司历年来的最好指标,也是国内同等条件下的最优指标。
层层分解化指标 节约能源有妙招
2011年,该厂的天然气消耗计划指标为26m3/tpb,为了完成该项指标,该厂把指标层层分解到各工段,要求各工段严格按照工艺要求操作,对温度、气流量严格控制。同时,生产技术科加强了考核力度,以压力为动力,不断达到预期效果。
除了完善日常工作目标之外,该厂还积极采取各种措施来为节约能源树立外围屏障。一是引用新型科技产品,对二、三车间除铜工序的天然气熔铅炉涂抹节能涂料,经过连续的跟踪试验,得出改造后的节能效果在6%左右。二是根据粗铅供应情况,及时调整生产安排及作业方式,避免空耗。三是加大过程控制力度,坚持每5天一抄表,及时跟踪指标,发现异常现象认真总结,并分析原因,制定整改计划和督促落实。四是在11月底,利用近一个月的时间,完成了成品工段1车间蓄热式天然气改造,目前正在逐步跟踪试验效果,坚持每星期一总结,及时掌握相关数据。五是根据具体情况,不断摸索,总结出了在6500A电流的情况下,采用单锅生产的作业模式,并在四个电解工段全面使用,最终使天然气用气量基本控制到25m3/tpb以内。
天然气指标超计划的完成,达到了吨铅节约天然气1m3的目标,全年生产电铅284700t,创造效益66万元。
多种管理降耗材 成本控制出成效
2011年度,该厂除了对天然气、直流电耗这两项能源消耗加强管理外,还采取多种措施加强过程控制,来做好其它材耗管理工作,创造了更大的效益。
首先,从源头着手,加强计划管理;根据厂里及各工段的历史消耗情况,进行纵向、横向比较分析,理清各工段的日常消耗项目、消耗量,确定消耗指标,并定期到工段走访,了解材料的使用情况,及时掌握第一手资料,使材料计划更具有针对性。并将收尘布袋、熔铅锅等大额消耗采用预摊的方法,使各单位的每月消耗都能做到可控。其次,加强使用过程中的跟踪管理,利用动态报表对材耗使用情况进行跟踪了解,及时地调整用量;三是加强领用环节控制,严格按计划实行动态管理;将各项材耗指标细化分解至各工段、班组,严格进行考核,杜绝了计划外领料,四是每月组织一次成本分析会,对当月的成本运行情况进行详细地分析,找出不足及改进措施。通过这些活动的开展,全年材料消耗大幅低于计划指标,完成吨铅加工成本247.62元,较计划指标254.35元/tpb节约了6.73元,全年创效191.6万元。
2011年已经远去,崭新的2012年对精炼厂依然是一个巨大的挑战,但激情满怀的精炼人会不断自我加压,练好内功,用昂扬的斗志立足岗位,以丰盈饱满的信心,走出一条属于自己的效益之路,尽情地为2012年添彩染色,让我们一同期待!
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