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1项技术改造、2个QC课题、8条合理化建议,往年,重庆能源集团松藻矿山机械厂电镀热处理班通常需要一年时间。如今,该班却只用了17天,缘于——
一次“借鸡生蛋”产生的效应
张建
“你们班提前完成了技改指标,车间生产成本也下降了10%,产值和利润都超额完成。”9月17日中午,车间主任蒋中文告诉了笔者这一消息,心里别提有多高兴。
笔者作为重庆能源松藻矿山机械厂单体车间电镀热处理班的班长,深知当前煤炭行业面临煤价下跌、销量下滑等困难,就如何开展有效技术创新,利用技术创新降低生产成本,以及增加产值利润,像一块石头压在咱心上。
今年1至8月,每次我带领班员搞小改小革活动时,都因为班组任务重、时间紧等原因受阻,致使大多项目半途而废。截至8月底,班组仅完成1个QC成果,技术改造和合理化建议为零,年底将近,不由得让我与班组员工忧心忡忡。
8月27日,一个偶然的机会,听到9月2号公司要在我厂举行“电焊工状元”比赛。心中顿生一种想法,何不将班组没有焊接完的30架中部槽,当作比赛用的焊接件呢?这样 既可节约焊条、焊丝、氧气和二氧化碳等,还可减少4人10个工时,何乐而不为呢?
于是,我立即将这一想法告诉了车间主任,得到车间主任的大力支持。
“这事成了”一小时后,车间主任高兴地通知我说。“比赛有29人参加,需要29架中部槽,评委会还说帮他们省事了,既为比赛提供了方便,又减少人力物力投入,可谓一举两得”。
有了这次减压机会,为班组赢得了大量时间。于是,我将全班10名员工重新进行优化组合,6位员工负责电镀和热处理的日常工作,把技术好、经验丰富的4位员工挑出来组成创新小组,并邀请车间技术员加盟,由我任组长,集中精力搞技术创新。
创新小组瞄准了“热处理油池和盐池的降温速度”这个老大难问题。经过仔细测量、计算和绘图,把车间房顶上降温池内的水放掉,然后对池底进行清淤,再将锈蚀严重的降温管道全部拆除,在100多米长、4米多宽的池内重新安装管道并形成U字形状,使降温水在管道内的循环流动时间加长,以达到快速降温的目的。经过5天的忙碌,改造后降温速度比以前提高了2倍,不但提高了工件的淬火质量,也缩短了淬火时间,得到了车间和厂领导的肯定。
有了成就感的员工创新热情一下子被点燃了,小组成员只要有疑问就聚在一起运用“头脑风暴法”找问题、想办法、定措施,不但起到了互相学习的作用,也加深了彼此间的感情。“这是动脑壳的工作,不觉得累哈!”这是小组成员张绍勇最爱说的一句话。
在接下来的12天时间里,相继制作了“手推式淬火车”、“多功能电镀挂具”2个QC课题,产生经济效益近5万,并提出8条合理化建议被车间采纳。
事后,在总结时,老员工何致忠对大家说:“还是张班长‘借鸡生蛋’这个办法好,解决了老大难问题,还为班组增加了产值和利润。”
笔者感言:当一个班组的生产成本控制到一定限度后,如果没大胆创新,极可能导致生产成本不降反升的危险。因此,班组生产成本除了在源头上控制以外,还应该在技术创新和管理创新方面做文章,才能最有效、最科学的把班组各项成本降到合理的位置。
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