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巧施“变径”术 “死件”焕“新生”
■ 邢承木
10月14日,山东流云纺织有限公司发放第3季度“节能降耗奖”,环纺车间自络保全队凭《采用变径方法以7mm代替6mm快速插头修复自络高压控制气阀漏气》获得一等奖,奖金1000元。
“经过一个多月的运行试验,证明他们实施的这项变径技改效果很好。不但找到了解决自络机漏气现象的长期办法,为今后保持自络设备正常运转打下了基础,同时,又使淘汰老设备后遗留的500多个7mm快速插头派上了新用场,为公司解决了一件‘头疼事’,真可谓是一举多得。”颁奖会上,公司副总经理高博山对该队上月实施的“变径技改”给予了充分肯定。
事情的经过是这样的。上(9)月5日,该车间自络工序1号自动络筒机突然出现异常,气压值陡低,无法正常运转。该车间现有自动络筒机13台,其中6-13号自络是近两年新进口的,运行良好。1-5号是公司于1996年进口的,零部件已进入老化阶段。今年以来故障频发,配件用量明显上升。
正值生产旺季,1号自络停车,生产就会“卡脖子”。自络保全队队长魏义明带领队员们赶紧进行检查。经过仔细检查发现,气压不稳是由于16个单锭主箱体内的高压同步控制气阀漏气所致。
“换上气阀接头就解决问题了。”魏义明立即带人去仓库领该设备专用的进口气阀接头,却被告知已无存货,而且由于厂家早已停止生产这种型号的自络设备,这种气阀接头在市场上已难以再购到。
“那还有没有其他型号的气阀接头?”魏义明不肯轻易放弃,试探着问仓库保管员。“公司前年淘汰了普通络筒机,但仓库还存有500个与之配套的备用国产气阀接头,只可惜都是7mm的,而你们要的是直径6mm的,用不上。你们要是能想个办法把这些‘死件’用上就好了,公司正愁着没法消化这些库存呢?”仓库保管员郑俊杰说。
该公司2010年9月淘汰了最后4台国产的老式络筒机,全部换上了自动络筒机,生产效率大为提高,但遗留备件的消化却成了公司的难题。
“有办法了。两者直径相差不大,用变径的方法,兴许能让你说的这些备件起死回生?”听了郑俊介的提醒,魏义明似有所悟。一个给“死件”进行“变径手术”,用来替代进口气阀接头的方案在他的头脑中迅速形成。
他带领队员们立即付诸行动。他们先将1号自络机上的高压同步控制气阀插孔顶部锯掉1cm,然后用钻头将其内径扩大,再用用细丝丝锥内孔套丝,将其内孔直径变为7mm,这样就把直径7mm快速插头接到原来内空6mm的控制气阀上了。经过3个小时,他们把16个气阀接头全部换完。开车一试,漏气现象得到了控制,气压值恢复到了正常值,1号自络机又正常运转起来了。
真是柳暗花明又一村哈。看到技改效果理想,魏义明心里算起了“小账”:原来一个进口气阀接头要120元,这些淘汰的气阀接头一个才30元。没有进口的也好,用国产的代替进口的。500个用掉16个,还有484个,以后1-5号自络气阀漏气就用这办法处理,能省不少钱哩!
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