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罗喜林
“坚定不移地走水治瓦斯道路,利用水治瓦斯技术,实现3个1/3,即:瓦斯抽采量提高1/3,抽采时间缩短1/3,抽采成本降低1/3。”前不久,石壕煤矿安全办公会上明确了水治瓦斯工作的目标,深入推进水治瓦斯工作,务求达到零超限、零突出、零死亡的治理效果。
该矿在去年就成立水治瓦斯小组,专门从事水力压裂和中压注水工作。2012年对条带钻孔、石门揭煤钻孔、立眼预抽钻孔实施水力割缝1537个钻孔;对揭煤、条带实施水力压裂24个钻孔,注水后单孔浓度由注水前的40%上升到80%左右,预抽浓度提高了1倍,增强了煤层透气性,提高了抽采效果,缩短了达标时间,取得了较好的效果,确保了全年安全生产目标的顺利实现。今年,该矿扩大了水治瓦斯的点和面,在全矿广泛推开,务求达到“3个1/3”的工作目标。
该矿在抓好原有水治瓦斯地点的基础上,在南四区1号、2号、3号瓦斯巷进行水力压裂工作;在北1632上工作面本煤层和北1831回风穿层上山开展了中压注水工作;在南四区2号回风上山,北1831回风穿层上山等地点开展了水力割缝工作。水治瓦斯小组坚持定期开展工作分析,吸取其他单位的先进做法,不断总结经验,注重实效,优化水治瓦斯设备以及工作流程,提高工作效率。同时,该矿大力开展水治瓦斯新员工师带徒素质提升工作,确保水治瓦斯队伍人员和素质,并对水力压裂设备检修维护实施专人负责、多人监管,保证设备维修质量,减少故障率。
此外,为确保目标的实现,该矿还积极开展QC攻关,从施钻、封孔、抽放生产环节入手,加强技术攻关,在提高抽采量和降低抽采成本上下功夫,坚持“投入不浪费,节约重实效”的原则,以提高抽采量和浓度来促进抽采时间缩短,以减少设备投入和优化工序来降低成本。
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